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安庆石化S-Zorb装置妙招“锁”剂保成本
日期:2013-11-11

    11月3日开始,安庆石化汽油吸附脱硫装置再生粉尘罐D109的料位呈现异常上升趋势。一连两天,化验室采样分析,吸附剂粉尘的筛分组成中都测出含有吸附剂正常组分。
    “吸附剂跑损了。”汽油吸附脱硫装置的工艺技术员陶路路坐不住了。照这样的趋势,每天最起码损失300公斤吸附剂,每吨吸附剂约26万,怎么能让白花花的银子就这样跑损掉?
    他钻到现场,对比趋势,力求用最快的速度找出吸附剂跑损原因,“锁”住吸附剂,保住成本。排除再生操作风量过高和再生器料位波动等因素,他做出了初步判断:二级旋分分离效果较差。
    11月6日,他带着当班班长杨海斌进一步查找跑损原因。再生器二级旋分上有FI2615、FI2616、FI2617三个反吹松动点,如果气量过大的话吸附剂就不能很好的沉降,达不到好的分离效果,而是从底部出口排放至D109。
    他们不顾现场吸附剂粉尘弥漫,克服疏通地点偏高不易操作等困难,对三根反吹松动线进行疏通检查,通过现场排凝的排放气量,发现反吹气压力较高,反吹气量过大,使得管线中还存有部分吸附剂粉尘,从而导致二级旋分无法达到很好的分离效果,吸附剂都从底部出口排放至D109。
    当班员工立即降低反吹气量,将反吹管线中残余吸附剂排泄干净。经过4天的观察,D109料位基本保持稳定,没有明显大幅上升。从分析数据来看,吸附剂粉尘的筛分组成中都是粒径小于20微米的粉尘。陶路路这才松一口气,“成本保住了。”

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