截至11月26日,中铝公司采用新式阴极钢棒和磁流体稳定技术(又称双阴极钢棒技术)改造电解槽 1500余台,吨电解铝平均降低直流电耗400 千瓦时,年可节约成本费用1.12亿元。
电解铝行业属高能耗企业,电耗成本占总产品成本的 40%左右。为降低电解铝生产过程中的能源消耗,近年来,中铝公司充分发挥科技方面优势,投入大量人力、物力研发出了多项节能技术,例如阻流块技术、201技术、双阴极钢棒技术等,都具有明显的节电效果。其中,双阴极钢棒技术与传统电解槽操作工艺基本相同,生产组织和管理衔接没有障碍,因此备受企业欢迎。
“用双阴极钢棒技术改造传统电解槽,改造简单,投资少,员工操作方式和原来基本一样,电耗却能大幅度下降,给人‘眼前一亮’的感觉。我们终于找到一条降低电解铝能耗的新路子了。”采访时,中国铝业连城分公司副总经理谢青松告诉记者。
双阴极钢棒技术由中铝国际沈阳铝镁设计研究院有限公司于2007年开始研发,后经过模拟实验成功,并于 2009 年在中国铝业连城分公司200千安系列80台电解槽上进行工业化试验。经过1年多的工业化试验后,双阴极钢棒技术于2011年3月正式投入生产应用。同年,该技术经中国有色金属工业协会组织的专家鉴定,认为其整体技术达到了国际领先水平。
新技术应用生产后的效果如何?用连城分公司生产安环部区域工程师韩宁的话来说,“做试验的时候效果好,但是没想到规模化使用后,效果还是这么好,真没想到!”
双阴极钢棒技术犹如“甘露”,短时间内“浸润”中铝公司各电解铝企业。该技术在中国铝业连城分公司首用成功后,快速复制推广到了其他成员企业——焦作万方、山西华圣铝业有限公司、中国铝业广西分公司、山东华宇铝电有限公司、中国铝业青海分公司、山西华泽铝电有限公司、包头铝业公司、遵义铝业、抚顺铝业、中国铝业贵州分公司等12家企业。企业推广使用后,节电效果明显,有些企业吨铝直流电耗甚至可以下降 700千瓦时。
与此同时,该技术在电解槽上应用后,使电解槽的稳定性更好,更便于操作,更受员工欢迎。中国铝业连城分公司500 千安东二区作业组组长杨选红说:“使用双阴极钢棒技术后,电解槽的产量上去了,成本下来了,操作更稳定,工作量减轻了许多,员工们很欢迎新技术的投用。”山西华泽铝电有限公司员工闫学温告诉记者:“使用双阴极钢棒技术,由于其保温性能好,热损失小,热平衡比较容易掌握,好维护设备,大大降低了员工的劳动强度,我们都乐于使用。”
记者采访双阴极钢棒技术研发团队——中铝国际沈阳铝镁设计研究院有限公司副院长、首席工程师杨晓东和他的团队时,杨晓东正在连城分公司500千安电解系列现场。杨晓东告诉记者:“作为科技人员,我们所能做的就是继续优化双阴极钢棒技术,使更多的企业可以更方便更有效地使用新技术,让新技术为企业,为中铝公司的降本增效和节能减排作出更大贡献。”
据中铝公司科技部相关人员介绍,目前中铝公司有40%的电解槽使用了双阴极钢棒技术,余下未改造的电解槽也将于2015年基本改造完毕。
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