近日,山西铝厂第二氧化铝厂分解车间“立盘楼下泵机封水”改善点取得实效,进入生产流程的机封水下降0.3m3,蒸汽消耗量下降48.2 吨/ 月,月可节省大约0.52 万元,全年可产生经济效益近6 万余元。
“如果机封水阀门开度最大时,按每小时进入流程0.5 立方水计算,蒸发器每蒸发1 立方水将耗汽0.22 吨,按每吨汽约110 元每立方计算,消耗成本290.4 元每天,每月按30 天约8712 元,每年约10.4万元。”这是第二氧化铝厂分解车间在攻克党员改善点时的一个计算过程。
50 万吨氧化铝挖潜改造项目投产后,第二氧化铝厂分解车间立盘楼下增加了泵类设备11 台,由于泵机封水开度过大,机封水泄露,水管偶有脱落、停机不停水等现象,使机封水进循环水的流程被破坏,无形中增加了蒸发系统负担,还会影响到重大产出指标———循环效率。
“运营转型创佳绩、党建管理上水平”
专项工作开展以来,党员原海峰等三人成立了“立盘楼下泵机封水”改善点攻关小组,从立盘楼下各类泵的机封水阀门开度、流向等方面入手,理论分析和现场考察相结合,运用全因素分析树、鱼骨图、矩阵图分析问题、解决问题,制定措施及时改进。他们利用业余时间访谈车间技术人员,交流经验,收集资料,仔细了解机封水现状,进行定性分析研究,通过收集具体数据,统计和对比改善效果。经过讨论、研究,实际操作,成本计算。他加强巡检频次,通过反复试验阀门开度,减少机封水管脱落现象,对机封水管进行加固处理,先后更换机封水管卡子近60 次,及时更换机封水嘴22 次,调节机封水开度117 次,节约工时数70 个。
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