“裂解装置油浆蒸汽发生器生产低压蒸汽近16吨/时,比以前多产10吨/时蒸汽。2月份产汽量高达近万吨,产汽量创历史新高。”3月1日,安庆石化炼油一部工艺组进行生产经营月分析时,对这项挖潜增效工作十分满意。
分馏塔底近350摄氏度的循环油浆,富含高温热,先和原料油等介质换热后,还通过油浆蒸汽发生器,加热除氧水,生产低压蒸汽。油浆被充分回收高温热后,才返回分馏塔做塔底回流。油浆蒸汽发生器系统换热面积有325平方米,是该部重要的节能工艺,有“小锅炉”的称号。
以前,高温油浆依次和本装置原料油、150万吨/年II套常减压装置换热,再进入油浆蒸汽发生器生产低压蒸汽。去年,安庆石化800万吨/年炼化一体化成功开车,分公司从物料平衡、环保考虑,将50万吨/年II套常减压装置停运,回收油浆高温热少了一个工艺环节。同时,该部贴近市场,优化生产经营,实行增汽减柴工艺方案,增产高价值产品,所以,目前分馏塔中部柴油馏出口温度下调,满足提高汽油收率生产条件。
该部工艺组瞅准油浆高温热有富余、分馏塔热量过剩的挖潜增效良机,进行优化攻关,尽量让高温油浆多走油浆蒸汽发生器,少走旁路,达到多产蒸汽的目的。
油浆蒸汽发生器生产的低压蒸汽比以前多了一倍多,为了确保蒸汽品质,该部职工定期做好定排、加药工作,职工们在日常工作中,还加强油浆蒸汽发生器系统维护管理,及时排查设备隐患,确保小锅炉安稳长周期运行。
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