“汽轮机蒸汽耗量真是降了不少”!蜡油加氢设备员李芳游如是说,自4月9日17:00启动循环氢压缩机C6101运行以来,在装置加工负荷同样为190t/h情况下,汽轮机蒸汽耗量由检修前的12t/h降至目前的8.0t/h,实现降低能耗优化运行。
受加工高氯原油的影响,蜡油加氢装置系统差压一直在1.80MPa(G)以上,导致循环氢压缩机C6101的压缩比增大,而汽轮机蒸汽额定流量只有12.0t/h,在高压缩比、高负荷运行时,汽轮机蒸汽耗量一度超过了额定流量,不仅增大了装置能耗,同时对机组的安全运行带来不利影响。
2014年3月6日蜡油加氢装置按计划停工消缺,3月9日循环氢压缩机C6101停车并按照规程进行相应的消缺检查,对汽轮机抽汽器的5组喷嘴进行了拆检、补焊,抽汽器管束进行反冲洗,重点对机组的真空系统进行查漏,真空系统的各个密封点都做了气密检查,彻底消除漏点。
经过技术人员的努力,汽轮机蒸汽耗量每小时降低4吨,每月节约蒸汽2880吨,按每吨蒸汽单价153元计算,每月可为蜡油加氢装置节约的蒸汽价值440640元。