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洛河发电机组脱硝改造通过168
日期:2014-05-06
  4月29日22时30分,大唐洛河发电厂4号机组脱硝改造工程经过单体调试、分系统调试和整体启动,安全、稳定、连续在网运行7天后,顺利通过168小时试运行,标志着4号机组脱硝改造工程圆满完成,脱硝系统正式投入使用。
  该脱硝改造工程于2013年9月12日开工,由大唐科技产业集团有限公司承建。此次技改项目是在老机组基础上进行施工,且与空预器、引风机、锅炉钢架等设施改造同时进行,施工条件复杂,该厂认真落实省公司关于脱硝施工安全监督管理规定,严格按照标准化施工要求,对脱硝施工实施24小时安全监督和现场监护;创新实行“脱硝改造工程安全监督、监护每日一报”,认真总结分析现场违章及风险趋势,量化安全管理,做到信息沟通与考核相结合,扎实推进脱硝改造现场安全管理工作。
  项目施工期间,该厂与施工方、监理方协同合作,严格过程管控,注重细节工艺,认真监督工程中的焊接及热处理工艺,对钢结构焊缝、管路焊口等进行无损检测,从根本上保证工程质量。不仅如此,该厂还严把验收关,依据安全性、可靠性质量标准要求,组织监理方、设计方对脱硝工程进行综合验收;在系统严密性试验及水压试验前,严格组织试验方案,安全技术交底审查,完成脱硝系统冷态验收工作,保证设备顺利启机。
  试运行期间,4号机组脱硝系统运行稳定可靠,各项参数均达到设计要求,反应器出口氮氧化物浓度控制在每标准立方米100毫克以内,脱硝效率达到80%以上,满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)要求,为企业尽快取得脱硝电价创造了有利条件。据了解,该厂4号机组脱硝改造工程采用尿素作为还原剂,选择性催化还原法SCR脱硝装置及配套系统改造,工程投运后每年可减少氮氧化物排放量1500余吨,可有效降低周边地区的酸雨危害,对改善大气环境质量,保证企业可持续发展将起到显著作用,具有明显的社会效益和经济效益。
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