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攀钢炼铁厂优化指标实现经济冶炼
日期:2014-05-07
    5月6日,从攀钢钒炼铁厂了解到,该厂紧紧围绕经济冶炼,不断优化各项生产技术指标,4月份喷煤比达到了148.22千克,创历史最高纪录;吨铁入炉焦比为429千克,创历史新低,为二季度降本增效工作开了个好头。
    进入4月份后,随着“经济料”的不断深入,入炉矿品位进一步降低,该厂牢固树立“稳产就是最大的降本增效”思想,把高炉稳定顺行摆在了更加突出的位置,通过完善炉况预判和纠偏制度,及时根据炉况走势,提前做好生产调剂控制,从而实现高炉操作标准化、精细化;加强化产、焦炉、烧结机和高炉主体关键设备的点检维护及定修制度,消除设备隐患,杜绝各类事故发生。
    提高喷煤比是降低炼铁生产成本的一个重要手段,该厂认真研究当前物料结构的综合性能,确定了以进一步提高喷煤比、风温等指标,充分利用高炉检修的有利时机,对高炉的喷煤设备和进风系统进行优化改造,不断提高喷煤能力;开展煤粉预热实验,引用蒸汽对煤粉进行加热,进一步提高煤粉燃烧率,为提高喷煤比创造条件。特别是1号高炉喷煤比突破160千克,3号高炉喷煤比突破150千克,为全厂喷煤比创纪录奠定了基础。
    围绕降低入炉焦比,该厂成立了攻关队,在烧结工序推行高负压厚料层烧结,向成品烧结矿喷洒卤化物等措施,提高了烧结矿的强度,有效改善了炉料结构。高炉工序加快研究适宜的添加剂,以改善炉渣性能,不断提高渣铁分离效果,降低工序金属损失率;加强焦炭筛专项管理,安排专人定期对筛子的孔径进行监测,及时更换孔径过大的筛板,确保小块焦的充分利用,进一步降低了入炉焦比。
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