5月18日,根据生产需要,金陵石化炼油一部在Ⅱ催化裂化装置检修中,通过细化方案、优化工艺、清水回用等多项举措,严格管理,做到检修过程零排放。
他们在装置检修脱硫清洗前多次组织工区和运行部各科室,与公司相关处室进行讨论,细化处理方案,严格环保要求,确保清洗过程对生产和环境无影响。
在清洗过程中,工区通过调整工艺参数,降低反应的掺渣比,减少干气产量30%,保证瓦斯系统的稳定,最大程度降低对瓦斯管网的影响。
他们用溶剂代替过去用水顶液态烃的方式,减少用水量及水中含溶剂,而退溶剂后的水洗水全部送往硫磺装置处理回用,减少100余吨的污水排放;同时,把各塔清洗后的污水入池,沉降杂质,避免将杂质带入含油污水处理系统。
另外,他们退完溶剂后只采用蒸汽密闭吹扫,减少了以往密闭吹扫后再直接放空吹扫6小时的环节,不让一点液态烃和干气进入大气,确保检修过程“气不上天,油不落地”。