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安庆石化端午小长假优化装置结构提质提效
日期:2014-06-03
    端午小长假期间,安庆石化炼油一部按分公司“围绕中心工作,推进企业发展”工作要求,全员坚守岗位,主动淡化节日意识,在5月30日化肥油改煤开工恢复供氢后,该部在分公司生产部统筹部署下,优化生产经营结构无缝对接,5月31日将蜡油加氢装置顺利开工,优化装置生产经营结构,改善原料油性质,减少加工损失,提高装置经济效益。 
    
    在化肥油改煤加班加点消缺期间,该部在分公司氢源统一调配下,服从大局,将蜡油加氢停运,维持反应系统3.0MPa气路循环。该部两套催化装置立即启动后加氢生产模式,由原先的加工加氢热蜡,改“吃”常减压热蜡和罐区冷蜡。常减压热蜡和罐区冷蜡没有经过加氢处理,属于直馏蜡油,性质偏重,原料油硫含量达到近6000ppm,再生温度偏高,产品硫含量上升,给安全生产、产品质量控制带来一定的难度。该部通过优化反应温度、产品脱硫碱液浓度等一些措施,维持非常时期的安稳生产。
 
    为提高蜡油加氢装置开工效率,该部提前制定开工方案,对设备吹扫、引氢气等每个开工环节都落实责任人,做到开工按步骤、安全有制度、工作有流程。同时该部干部领导、工艺和设备分管人员放弃假期,到现场协助班组攻克开工期间加氢热蜡带水、加氢热蜡输送泵抽空不上量等开工“瓶颈”。
 
    原料油经过加氢装置脱硫处理后,加氢热蜡硫含量只有近1000ppm,原料油性质大为改善,为后续两套催化装置提高加工效益创造优越的操作条件。两套催化装置“吃”上高品质加氢热蜡后,该部职工在工艺组部署下,抓住良机积极调整原料油反应系统操作,让原料油反应深度达到新的平衡点,多产汽油、丙烯高附加值产品。
 
    据悉该部I套常减压装置加工原料油近9000吨/日,该部两套催化装置汽油收率分别达到近49%、37%,日产汽油近2300吨,日产丙烯近450吨。
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