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鸭溪电厂2号机烟气脱硝通过168
日期:2014-10-16
  10月15日14时00分,中电投贵州金元集团鸭溪电厂2号机组烟气脱硝技改工程顺利通过168小时试运行后正式移交生产。至此,该厂2、3、4号机组烟气脱硝技改工程全部竣工并投入运行,1号机组烟气脱销改造系统预计于本月18日开始整套试运行。
  该厂2号机组烟气脱硝技改工程于7月1日开工建设,烟气脱销工艺采用锅炉低氮燃烧技术(LNB)+烟气脱硝装置(SCR)的综合技术方案。低氮燃烧器技改工程以该厂原锅炉炉膛以及燃烧系统为基础,采用分离式煤粉浓缩器,燃烧器拱上布置,采用直流式煤粉燃烧器,在煤粉燃烧器两侧后位置布置分离式拱上二次风喷口,乏气喷口布置于锅炉垂直墙中部,垂直墙下部布置拱下二次风喷口,上炉膛下部布置燃烬风喷口。而烟气脱硝技改工程采用选择性催化还原脱硝法(SCR)全烟气脱硝装置,SCR反应器采用高尘布置方式,SCR布置于省煤器与空预器之间,省煤器出口315~420℃的烟气通过喷氨格栅及导流板和整流板后,在触媒的作用下,烟气中的NOx(氮氧化合物)与气氨发生反应,脱除NOx后的烟气依次经过空气预热器、静电除尘器和脱硫系统后进入烟囱排入大气。通过近三个月的日夜奋战,该厂完成了2号机组烟气脱硝技改工程任务,并于10月8日14时00分开始进入168小时试运行计时。试运行期间,2号机组脱硝系统运行稳定,各项技术指标符合设计要求,脱硝SCR出口NOx浓度在21~73毫克/标方之间,低于300MW火电机组“W”型火焰机组烟气氮氧化物排放浓度200毫克/标方的国家环保标准,标志着该厂2号机组脱烟气脱硝技改工程取得圆满成功,顺利通过了168小时试运行并正式移交生产。
  届时,该厂将秉承中电投集团公司“奉献绿色能源、服务社会公众”的环保理念,全力保证三台机组烟气脱硝系统正常运行,使烟气中氮氧化物排放量降至最低限值,为遵义市“创建国家环境保护模范城市”做出积极的贡献。
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