近日,中铝山西分公司第一氧化铝厂分解车间党支部深入开展“党组织抓项目持续改进,党员抓改善消除浪费”活动,值班长李贵三立足现场,确立普通员工改善点,运用运营转型的先进理念、工具和方法,查找浪费点源并积极实施改善,对混合槽实施定期泡洗制度,仅清理费用年可节约7 万余元。
立盘改造项目新1 号、4 号立盘及配套混合槽建成投产后,受生产波动影响,频繁冒槽,既增加了操作工的劳动量,又增加了清理费用和生产组织难度。专项工作开展以来,该车间在党员带头消除浪费的同时,组织发动普通员工积极参与,逐渐达到了党员带动,全员参与,消除浪费,创造价值的目的。普通员工李贵三积极参与进来,提出把“提高新立盘混合槽运转率”作为自己的消除浪费改善点的想法并付诸实施。
李贵三同其他骨干人员一道,深入现场,查找到冒槽原因为槽壁结疤脱落堵塞进口阀所致。常规办法就是打开人孔进槽清理,而进槽作业属有限空间作业,安全得不到保证不说,劳动强度还很大。熟懂碱洗流程的李贵三想到了碱洗的清理方法,他制定了周密的碱洗计划,查碱洗流程,制定合叉方案并进行合叉施工,开始对混合槽进行定期泡洗。交付生产两个月以来,冒槽现象得到了很大改观,混合槽运转率由泡洗前的86.7%提高到97.36%,设备稳定了,生产也稳定了,各项指标不断向好的趋势发展。