至今年12月,巴陵石化开展运营转型、持续改进工作已逾一年半,301个持续改进项目在企业全面落地,促进经济技术指标优化和管理提升,今年在节能降耗等方面挖潜价值近2亿元。
随着运营转型的深化,用持续改进理念指导挖潜增效,在巴陵石化已渐成常态。“人人都有改善的能力,事事都有改善的余地”,该公司广大员工立足岗位,力推持续改进既“开花”,又“结果”。
镜头一:降低絮凝剂消耗
7至11月,供排水事业部七里山生化车间开展降低絮凝剂消耗持续改进项目,污水絮凝剂费用单耗与去年同比下降41%,优于1.64元每吨的目标值。
该车间去年污水处理絮凝剂消耗费用达2.5元每吨,远高于集团公司先进行业以及事业部云溪生化车间的水平。
持改项目启动实施后,车间对标追标,用持续改进方法分析污水处理絮凝剂消耗偏高的原因。各班组积极参与开展絮凝剂配比试验,分析出不同水质状况下最佳的絮凝剂配比、投加量、投加顺序,减少絮凝剂的浪费;车间项目组成员现场指导各班组操作人员精细操作、优化工艺,消缺整改风管存在的漏洞,提高了絮凝剂的利用率。同时,更换阀门稳定进泥流量,定时清洗维护压滤机,提高压滤机脱泥效率。
车间还开展小指标竞赛,激励各班组你追我赶,人人参与持续改进工作。9月份污水处理絮凝剂费用单耗为1.20元,降本价值9万余元。
镜头二:消除干气脱硫波动
10月初以来,炼油事业部炼油装置干气脱硫塔出现冲塔,导致干气带液,一来威胁一联合装置焚烧炉以及加热炉的安全稳定运行,二来造成干气脱硫塔液位大幅波动,影响下游环己酮事业部配套装置平稳运行,还对加剧设备的腐蚀。
对此,炼油事业部与环己酮事业部沟通,成立跨事业部、跨部门多方参与的持改小组,用运营转型“头脑风暴”和“问题树”的方法,针对干气脱硫系统运行不平稳导致带液问题展开讨论。
大家集思广益,根据装置实际,将问题症结集中归纳为“操作、原料、设备”三个方面,分专业、分车间逐项详细讨论每个影响因素,针对每个问题制定解决方案,按重要性和可实施性分类,细化制定措施23条,将责任落实到人,限期完成。
至11月,各项措施均实施到位,干气脱硫系统波动问题不复存在,净化干气质量合格率100%,装置运行平稳。
镜头三:降低风门故障频次
11月中旬,动力事业部热化车间仪表班利用停炉检修机会,开展“降低执行机构故障频次”持改项目,对全厂331台执行机构在运行中存在的隐患和解决方法进行讨论,实施指向性改造,攻克锅炉二次风门故障频发的设备难题。
以往,锅炉车间二次风门故障频繁,导致运行人员无法精准配风,调整炉膛燃烧,直接影响锅炉效率。
工作中,持改小组成员发现造成执行机构故障频发的直接原因是,安装位置距离风管太近,高温引起控制器、电源板、电缆线故障,造成DCS控制失灵。
在4号锅炉机会检修中,班组人员将距离风管较近的4台侧边风门水平外移50厘米,增加2厘米隔热垫片,将原有执行机构反转,有效降低了周围的温度,延长其使用寿命。
根据持改分析情况,项目组成员还更换了4号锅炉其它二次风门执行机构的电池,做好加注润滑油等常规维护工作。
镜头四:季节性调优节能
合成橡胶事业部针对部分装置受季节影响能耗高的情形,施行季节性调优,即在夏、冬两季,根据气候环境变化及实际生产负荷,调整装置运行,力求安全、平稳、低耗、高效。他们专门将公用工程循环水站降低电耗和SBS车间一条后处理生产线节约蒸汽立项跟踪。
进入11月,气温逐步降低,循环水负荷有明显变化,开启2台泵供水量又多,开1台泵在用户集中用水时间段又稍有欠缺。对此,水汽车间与用水车间及生产科沟通。各生产车间迅速行动,调节装置内循环水阀门的开度,拉大循环水温差,进一步降低循环水的用量;水汽车间再次调整装置运行,停运2座凉水塔和2台泵,各项工艺指标平稳,既满足生产需求,每天节电价值约1.2万元。
炒锅是SBS车间后处理重要设备之一,其运行情况直接影响产品质量。车间根据室外温度变化,实时调节炒锅温度,并增加产品挥发分的检测频次,再根据产品含水程度,对炒锅蒸汽阀门开度进行微调。
为确保经济运行,SBS车间还坚持开展炒锅蒸汽冷凝水余热利用,将约90摄氏度的三楼炒锅冷凝水重新打到二楼、一楼炒锅,用余温对炒锅进行再加热。在装置开、停车时,及时调整辅助设备蒸汽流量,降低消耗。