近日,中国铝业山西分公司第二氧化铝厂蒸发车间对Ⅰ、Ⅱ组蒸发器出料管实施改造,解决了蒸发器机组管道震动造成的频繁停车难题。
第二氧化铝厂Ⅰ、Ⅱ组蒸发器由于设计时出料管道过粗,致使出料时经常出现物料无法充满,管道内夹带气体,形成浪涌,产生气蚀现象,导致蒸发器剧烈震动,部分焊缝随之开裂,法兰、垫子泄露。车间组织多名生产技术骨干到现场勘查,开展头脑风暴法讨论,并根据蒸发器进、出料的量进行数据测算,核算确认后,决定将原Ⅰ、Ⅱ组蒸发器出料管直径,由原来的350毫米改为300毫米,管路的汽蚀现象才能得以解决。在外委施工单位的协助下,车间对蒸发器出料管实施换管改造。改造后的出料管彻底消除了汽蚀冲击管道的现象发生,有效减少了焊缝开裂和法兰、垫子破损,大幅降低了车间备件费用,延长了蒸发器的维护周期,更加有利于车间生产平稳运行。