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兰州石化炼油厂强化加热炉管理挖潜增效
日期:2015-03-31
  3月25日,兰州石化炼油厂溶剂脱蜡联合车间工艺工程师高伟告诉记者:“第一套溶剂脱蜡装置自2013年加热炉改造以来,逐渐找到了最佳操作条件,瓦斯消耗节约力度、加热炉热效率潜力持续增加。”
 
  炼油厂通过对加热炉的特殊结构进行优化操作,对影响炉效的排烟温度、氧含量、炉膛温度等操作参数进行严格控制,对照加热炉各项指标强化现场管理,不断挖掘加热炉节能潜力,增加经济效益。
 
  “改变加热炉的瓦斯流量控制阀,在以前的炉膛和出口串级控制的前提下,再加入炉子进料量的前馈控制,三个变量同时加进去,有利于避免炉膛温度变化过大。”高伟说,措施实施后,今年前2个月,加热炉炉膛温度变化小于以往,出口温度平稳率100%,很少超标。
 
  高伟介绍,通过一系列操作,瓦斯消耗也在降低,前2个月,热效率从以前的89%~90%,到现在达到92%以上,瓦斯消耗从以前的0.8吨/小时降到0.6吨/小时,按照现在天然气每吨5元计算,全年实现的效益可观。
 
  炼油厂通过实施“一炉一卡”管理,以工艺操作卡形式,从工艺流程、控制指标等方面加强管理,观测火焰燃烧状况,及时进行操作调整,加强对燃料气伴热线、鼓风机、引风机、烟气挡板及仪表完好情况的检查力度,及时清理加热炉火嘴调整火焰,多措并举持续优化加热炉运行,延长加热炉空气预热系统使用时间,努力降低加热炉的排烟温度,强化日常监测和故障分析处理,进一步提高了加热炉热效率、过剩空气系数、加热炉达标合格率。他们组织员工严格按照工艺卡指标控制炉出口温度,认真核算排烟温度指标,努力将烟气氧含量控制在3%~5%,做到勤检查、细分析、稳调节。
 
  截至目前,兰州石化炼油厂34台运行加热炉平均热效率已达到90.82%,加热炉烟气余热得到有效利用,排烟温度下降明显,燃料气消耗降低,年可节省燃料费用1000万元。
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