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荆门石化加强碱渣排放的源头控制
日期:2015-04-08
    今年以来,荆门石化优化1号、2号两套催化装置的液态烃脱臭操作,严格工艺操作指标控制,狠抓碱渣排放的源头控制,1至3月用碱总量同比减少52%。
 
    荆门石化通过加强催化装置的内部操作优化,严格控制乙醇胺再生和回流操作,确保酸性气和闪蒸气的排放顺畅,并将液态烃脱臭前硫化氢含量控制在5毫克/立方米以下。在此基础上,他们加强对胺液贫液和富液换热器的监控,并在确保氧化风能注入的前提下,尽量提高反抽提剂碱再生操作压力,确保碱液再生效果,避免装置频繁换碱。
 
    优化操作以来,荆门石化两套催化装置在保证液态烃产品质量合格率100%的基础上,不仅实现了液态烃脱硫系统的平稳操作,还有效降低了液态烃预碱洗碱用量,从而实现了“环保效益”和“经济效益”的双丰收。
 
    3月份,该公司两套催化装置的液态烃脱臭换碱频次,均已由以往的每月10次减少为每月2次,碱渣排放也创下了14吨的历史新低,大大减少了对下游污水处理装置的冲击。
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