4月17日9时,荆门石化硫酸装置酸性气全部改入硫黄装置,系统切断原料,降温循环清洗,装置正式进入停工检修阶段,从而拉开了荆门石化4套装置大检修的序幕。
此次停工检修整个工期18天,共包括硫酸、1号柴油加氢、制氢、石蜡加氢等4套装置,目的是对影响装置长周期运行的瓶颈及隐患问题进行整改,提质增效。
由于其它装置仍在正常生产,荆门石化此次检修改造工作时间紧任务重。为了圆满完成检修任务,该公司提前做好战前准备工作,一是分别制定了《停工检修环保方案》和《停工检修质量保证体系》,从检修环保要求、停工检修过程风险因素识别到检修污染控制措施等都做了详细规划,确保实现“油不落地、气不上天、环保零污染”环保目标。二是从班组抽调骨干成立突击队,专职负责装置停工吹扫工作,并对他们进行了停工标准操作、HSE安全培训及检修紧急预案等培训,考试合格才能参加突击工作。三是成立停工检修领导小组,每天领导及相关技术人员提前到现场安排工作,做到专人专项负责,严格执行塔和容器封口前的签字确认制度和检修过程中“三不见天”、“三不落地”、“三级验收”、“三不交工”及“四不开车”等规定;四是安全组人员将安全消防用品及应急物资提前准备到位,各类标牌准备齐全,待备用。
目前,硫酸装置已经、安全环保正点交付检修单位,柴油加氢、制氢装置、石蜡加氢装置正在停工吹扫。