近期,安庆石化炼油二部催化裂化装置双脱区域混合干气脱液聚结器,因其管线堵塞问题切除系统检修已近一周时间。经过四月中下旬,工艺实施停气、退胺、撤压、氮气置换、蒸汽吹扫以及系统加装盲板等步骤后,目前该设备已进入到准备置换滤芯阶段,有望于“五一”节前再次投入使用。
从今年四月初开始,催化裂化装置双脱区域的混合干气脱液聚结器SR-103,因内部滤芯脏,压差较高,导致原料气进料之一的,老区火炬气岗位的压缩机再次出现憋压的现象。工艺发现原料气之后的聚结器压差较高,是导致老区气憋压的原因。他们在采取全开聚结器跨线,以及稍降混合干气脱硫塔压的做法后,都没能缓解火炬气憋压的现象。这是继去年底混合干气分液罐检修处理后不久,催化工艺人员再一次遇到的棘手问题。
经过反复细致的观察和分析,他们初步断定该聚结器的跨线堵塞了。通过向调度汇报,并得到相关反馈信息后,炼油二部又精心制定了一份不同于上次处理分液罐的方案。这次名为《SR-103差压高及跨线堵塞处理方案》旨在保证进入双脱的重整尾气,以及轻烃回收干气可以不必向火炬排放,而通过既定的流程改动,一并送至老区火炬山进行脱硫处理。这样的实施方案,既保证了生产大局的安稳运行,也为双脱聚结器的消缺工作争取到了稳步进行的空间。
在这次近一周的设备检修过程中,工艺及操作人员积极做好每一步骤的安全风险评估工作,不急不躁,从而确保了整个消缺工作的顺利进行。截至24日,该聚结器跨线经过热水冲洗以及射流清洗后,已经畅通,系统正处于充氮气保压阶段,一切工作均按方案稳步向前推进着。