近日,中铝山西企业第二氧化铝厂紧紧围绕全年各项目标任务,优化关键业绩指标, 提高主体设备贡献率,抓队伍作风建设,抓具体工作落实,以 “白加黑”、“5+2”的工作精神,使现场环境面貌明显改善,产量指标实现历史性突破。四月份,实产和高压溶出月均进料量均创历史最好水平。
积极组织各类矿石进堆场,科学均化, 配吃精矿。在新增埋刮板项目试车期间,每天利用夜间上石灰,为项目施工创造条件。积极组织溶出三、 四系列生产水管锈蚀更换,在深锥项目施工期间,与水电分厂配合移除地下管网;在五系列不停车情况下,实现在线投用沉降槽。对三组蒸发器真空泵循环上水管进行改造,真空度提高了0.005M Pa。按期完成种分槽四个清理项目,同时配合营销中心配吃并焙烧武圣氢氧化铝。
气温回暖后,恢复投用三、四系列EDS 加热蒸发原液流程,提高了蒸发原液温度、降低蒸汽消耗。生产、设备系统深入车间逐一调研,六个攻关组有效发挥作用,通过规范蒸发器检修程序, 有效压缩非生产时间,确保蒸发器水酸洗和问题处理的计划执行能力,提高了循环N k 浓度、 蒸水量取得了明显变化。通过控制煤气压力降煤气流量,定期排放煤气管道积水、 清理煤气流量计、 烧嘴焦油积碳降低焙烧煤气单耗。环比情况下赤泥 A/S 降低 0. 05, N /S 达到 0. 52,氧化铝粒度下降8. 57%达到砂状氧化铝标准,种分分解率升高1%。高压溶出运转率达到97.6%,原料磨机运转率创新高83.28%,Ⅴ系列沈阳泵单泵运行纪录降至历史最低共计1.7小时,种分槽搅拌桨叶改造后, 电耗同比下降 10~20A。