截至5月31日,广州石化炼油一部轻催装置自2011年5月9日一次喷油成功以来,已经连续运行超过4年,达到1483天的历史最好水平,不仅刷新了广州石化上周期1420天的纪录,而且创下了集团公司轻催装置最长运行周期新纪录,在系统内同类型装置长周期竞赛中名列前茅。
为提升装置运行水平,该装置在上个运行周期末期进行了节能降耗及气分改造(MIP-CGP),由于改动幅度大,装置运行初期存在较多问题,如再生器催化剂跑损量大、油浆蒸汽发生器中压蒸汽产量远低于设计值、产品分布不理想等。为此,装置技术人员开展了持续性的技术攻关,通过优化原料比例、提高剂油比、提高反应温度、增加催化剂置换量等手段,不断调整工艺参数,在确保装置安全稳定运行的同时,各项技术经济指标也不断提升,装置催化剂单耗、油浆蒸汽发生器中压蒸汽产量、装置液收等指标均达到设计水平,装置日均处理量达到5700吨以上,达到了设计预期的高满负荷生产水平。
轻催烟机是影响装置长周期运行的关键设备,为确保烟机长周期运行,装置成立烟机长周期运行攻关小组,针对烟机在不同运行周期的运行状况进行研究,对存在问题进行逐一研究解决。如针对烟机振动大的问题,攻关小组通过不断的探索和尝试,找到了主风机静叶片的最佳控制角度,烟气振动状况明显改善;对烟机再生器线速度进行攻关,定期记录、分析并制作旋分器工况曲线,摸索并确定了烟机运行处于稳定状态的最佳操作参数。
2014年1月,中国石化“碧水蓝天”计划项目之一的广州石化轻催装置烟气脱硫脱硝项目正式开工,这一双边工程项目对装置长周期运行带来严峻考验,特别是项目建设初期的热媒水站在线搬迁。由于场地狭小,需要将装置在用的近150平方米的二层热媒水框架全部迁移。为不影响装置的正常运行,轻催装置编制了热媒水系统在线迁移技术方案,迁移设备近10台。经过近3个月的奋战,成功将热媒水站迁移并实现在线切换,减少装置停工损失接近1200万元。2014年12月15日,轻催装置烟气脱硫脱硝项目圆满完成并一次投用正常,外排烟气指标达到超洁净排放水平。
在本周期运行过程中,最令人刻骨铭心的是脱硫脱硝项目施工期间,装置2号外取热器出现内管束穿孔。按照同类型装置惯例,一旦外取热器管束穿孔,装置运行就几乎被判了“死刑”。困难面前,装置管理和技术人员群策群力,客观冷静地对项目风险进行了分析,充分评估在线抢修的各种风险和困难,最终确立了一套完备而安全的在线解决方案并成功实施。这是系统内同类型装置首次实现外取热器管束在线封堵,不仅避免了装置停工损失,还为同类型设备的维护提供了经验。
目前,轻催装置长周期运行已踏入第5个年头,依然保持着安全平稳、高负荷运行状态,装置长运行周期纪录被不断刷新。按照大修计划,轻催装置将于今年年底停工检修,到时,装置长周期运行纪录将达54个月。