8月3日8:15,金陵石化炼油运行一部四工区主管金爱军换上工作服,马上查看实验室信息管理(LIMS)系统,结果显示航煤组份油质量全部合格,他才放心地上装置巡检。
这是该公司Ⅱ、Ⅲ柴油加氢装置实现联产国5柴油后,又成功生产航煤,并已稳定运行第10天了,也是该公司实现装置效益最大化的又一新举措。
装置互补,提质增效
金陵石化Ⅱ柴油加氢装置的设计能力200万吨/年,主要产品是精制柴油、汽油、干气等;Ⅲ柴油加氢装置的设计能力250万吨/年,产品为精制柴油、粗汽油、干气等。这两套装置原本用于生产“国三”柴油,但是由于油品升级,“国三”柴油退出历史舞台,而Ⅱ柴油加氢反应设计压力较低,不能生产“国五”柴油。如果Ⅲ柴油加氢装置生产“国五”柴油,则原料加工量会降低。
Ⅱ、Ⅲ柴油加氢装置反应产物的分离流程也存在差异,Ⅱ柴油加氢可以生产高附加值的筛料,而Ⅲ柴油加氢由于分离流程不同,不能够生产筛料,导致高附加值的筛料组分进入柴油馏分,经济效益没有充分发挥。
为此,该公司建议,将Ⅱ柴油加氢和Ⅲ柴油加氢装置,进行联合技术改造。这样,能够充分盘活现有装置和人员,实现产品价值最大化。
选定方案 说干就干
改造方案原计划有三版,经过讨论,将不符合实际情况的两版否定,最终确定了切实可行的改造方案,总投资约75万元,投资少,见效快。
这套方案,该运行部在充分考虑公司总流程的基础上,将现有的Ⅲ柴油加氢的汽提塔底物流经换热后,引入Ⅱ柴油加氢汽柴油分馏塔,再将Ⅱ柴油加氢塔底精制柴油送回Ⅲ柴油加氢参与换热。同时,对换热网络和物流穿越装置区的压降进行分析,达到分离Ⅲ柴油加氢反应产物中筛料的目的,提升公司经济效益。
现场施工时,将Ⅲ柴加E2004A/B/C壳程出口的进料改至Ⅱ柴加的E204A/B/C壳程前,经过换热和F401对流段加热后进入C401。C401底精制柴油,经过E204A/B/C管程换热后,返回Ⅲ柴加的E2004A/B/C管程入口。
投用前,该运行部针对投用方案组织了3次讨论,公司技术质量处提出了多项整改建议。投用时,先对管线试压,通氮气将管线内水排净,两套装置切换,严格执行方案。
“最终,一次性切换成功,比预计时间缩短了6个小时,而且,换热温差低于5℃,实现了装置平稳切换。”工区大学生姜维介绍。
上下聚力 效果初显
7月24晚8:00,炼油一部四工区外操室,当班班长邹春雷打开LIMS系统,当看到航煤组分油质量合格后,很兴奋,马上拿起电话告知工区主管金爱军。
“太好了,你们辛苦,认真操作和巡检,保证装置安稳运行。” 金爱军激动地说,悬着的心终于落下了,可以安心睡个好觉。
因为两套装置联产,属该公司首次,产品航煤组分油质量合格,标志着Ⅱ、Ⅲ柴油加氢装置联产改造成功。
该公司为了保证一次成功,上下齐心,生产计划处积极协调,确保装置切换期间分馏循环使用料是精制柴油,减少了管线置换时间。机动处、物装中心、发展项目处,对运行部提出的多项技改项目,快速审批、快速订货、快速施工,保证装置最短时间内达到开工的条件。
同时,该运行部加强职工培训学习,组织职工现场熟悉管线,摸清流程,模拟操作。改造过程中,严格工艺处理、环保要求和现场监督,职能人员、班组、职工,节假日加班加点,确保了作业安全和改造进度。
改造完成后,开工顺利,并经过优化调整,精心操作,所有产品质量合格。航煤组分油收率由11%提升到16%,Ⅲ柴加装置反应压力高,催化剂运行周期长,“国四”、“国五”柴油生产切换灵活,日增效约30万元。
“Ⅱ、Ⅲ柴加装置经过技术改造,进行联合生产,是公司首创之举。通过两套装置优缺互补,实现装置效益最大化。”炼油一部党总支书记夏民介绍。