继2号燃煤锅炉先期完成168小时性能测试后,8月24日9时,齐鲁石化乙烯动力站新建1号燃煤锅炉顺利完成性能测试。至此,2台燃煤锅炉全面建成投运,年可降低燃料成本上亿元。
齐鲁石化乙烯装置原有3台燃油锅炉,采用价格高的重油、焦油等作为燃料,生产成本高,直接影响乙烯生产成本。为此,决定新建2台燃煤锅炉替代燃油锅炉。
2013年8月,齐鲁石化乙烯燃煤动力锅炉建设破土动工。
施工中,齐鲁石化热电厂领导班子靠前指挥,严抓工程安全、质量,严格按照设计进行施工,对不规范的施工立即责成整改。同时,热电厂安环科组织安全专业人员、职工代表分期、分批现场督查,车间领导、技术人员随时检查,班组职工定点、定人监护,形成了四级安全防护网络,确保了施工安全无事故。
为确保工程早日投产、早日见效,该厂提前抽调技术骨干介入,充实乙烯动力站各专业力量,对达到条件的设备及时进行单机调试、分部试运,先后完成了锅炉、脱硫、输煤等系统的调试。2次组织专业技术人员分6个专业对工程建设进行“三查四定”,发现、整改问题360余项。
该厂在抓好工程建设的同时,提前精心抓好职工培训工作,通过“导师带徒”、跨专业交叉培训等多种形式,提高了职工的业务技能,为试运和开车做好充分准备。
6月5日、7月18日,新建1号、2号锅炉相继产出合格超高压蒸汽输送到裂解装置,8月5日、8月24日,2台锅炉相继完成168小时性能测试。
至此,历时两年的乙烯动力站2台燃煤锅炉建设顺利完成,转入正常生产,大大降低了乙烯装置的燃动能耗,年可降低燃料成本上亿元。