8月26日17:30分,齐鲁石化腈纶厂丙烯腈车间丙烯腈R-101A反应器开工炉点火成功,标志着为期一周的丙烯腈A系列反应器检修工作顺利完工。
前期,丙烯腈装置A系列反应器在运行过程中凸显催化剂加入量增加、流化状况变差等情况,降低了丙烯腈反应转换效果。经跟踪分析诊断,判断是反应器内部旋风分离器料腿故障、翼阀堵塞,且丙烯氨分布器、空气分布板喷嘴部分堵塞等原因所致,并日益加剧险情,需短停消缺。
在既定方案下,8月20日9:30分,反应A系列开始停工处理。在保证丙烯腈反应B系列高负荷运行的前提下,丙烯腈车间升级生产检修双向管理,全员驻点现场,优化分解检修计划,不仅在反应催化剂抽出、内部构件清理的初级阶段还是反应分布板喷嘴疏通、撤热水管打压的项目收尾缓解,严格遵循检修质量、进度与责任捆绑管理,从设备检修现场交底、技术指导,到质量验收,步步跟进,每个检修环节都由专业技术人员对口对接,全程把关,保证了检修工作的顺利进行。
25日21:30分,丙烯腈装置104A空气压缩机缓缓启动,为装置A系列反应器及相关设备气密、反应催化剂抽取回填等一系列生产和准备工作创造了必备条件。车间上下发扬连续作战精神,组织检查工艺管线,吹扫消缺设备流程,启用仪表调试,贯通生产工艺流程,不断消除潜在隐患过程,反复评估开工风险,完善开工方案,落实安全防范措施。26日17:30分,丙烯腈装置A系列开工炉引入丙烯,一次点火成功。