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安庆石化“短板管理”成为老装置长运利器
日期:2015-11-20

    安庆石化炼油一部裂解装置1995年建成投产,是国家首套催化裂解生产装置。截至11月18日,本周期已安全连运1340天,创造历史新高,为总部、公司实现长周期运行“四年一修”目标奠定基础。

    该部跟踪装置运行工况,拧紧“管理弦”,向制约装置安稳长周期运行的问题短板亮剑,积极解决设备结焦、操作粗放、里外脱节等问题,让“短板管理”成为老装置长运“利器”。

    技术攻难题,摘除结焦“瓶颈”

    装置反应器顶油气送到后序分馏塔系统,工艺操作属于“一条龙”流水线。程周全是该部工艺组组长,经常深入一线了解工艺操作工况。“反应器顶压力近0.093兆帕、分馏塔压力近0.063兆帕,反应器顶到分馏塔顶压降比装置上一周期小得多。”他手指着DCS操作画面上的数据,高兴地介绍。

    系统压降小,说明油气在系统内畅通无阻线速高,也表明反应器顶油气管线、分馏塔塔盘等沿途设备结焦现象好转。

    反应器、分馏系统工艺操作温度高,油气中大分子苯环等组份,在低线速下容易结焦。一直以来,设备结焦问题是制约装置长周期运行的头疼“瓶颈”。

    程周全和技术人员周巍巍积极开展技术攻关,整体优化、分步调节,摸索最佳工艺操作方案,解决设备结焦问题。

    他们带领职工适当加大反应器防焦蒸汽量、油气管线和分馏塔底注汽量,提高油气线速,努力减少油气经过沿途设备时的结焦机会。

    随后,他们还优化分馏塔底油浆循环量、分馏塔底温度,将分馏塔底油浆固体含量、灰分和密度控制在指标范围内,分馏塔底和人字挡板结焦现象大为好转。

    操作精细调,避免操作波动

    程文杰是精制岗位主操,在调节溶剂再生塔底蒸汽量时,他总是耐心地零点几吨微调细调,避免塔底热源过剩造成冲塔恶性事件。

    反应主操方世武,在操作画面上调节油浆到反应器回炼量时,调节阀位开度都是0.5%的幅度,总是调节一次,观察一段时间流量变化,操作时像“大姑娘绣花”般小心谨慎。

    装置工艺、设备操作关联度大,一个工艺参数波动容易引起连锁反应。该部管理人员发现有少数职工有过粗放式调节行为,造成生产大幅度波动。

    去年,该部实行岗位操作精细化管理,推出《裂解装置精细操作法》,要求各岗位职工在正常生产中,调节工艺操作参数时,采取“小幅度、多频次、依指标、按步骤”等精细操作,减少系统操作波动。

    现在,职工们都养成了良好精细操作习惯,在DCS操作画面上调节阀位时,采取0.1%的点击方式,避免输入阀位开度时不小心输错,造成工艺操作波动。

    为提高设备精细化操作水平,装置制定《设备操作法》、《高温油泵操作规程》等操作规程,让职工在机泵切换等工作时,规范有标准、精细有尺度,避免粗放操作盲目调节,为装置安稳长周期生产消除人为隐患。

    里外不脱节,堵住管理漏洞

    “余热锅炉汽包液位室内59%,室外51%。”近期,装置反应岗位主操方世武拿着《装置液位计对照表记录表》到现场比对里外液位。

    前期,装置管理人员发现里外管理有脱节现象,室内外液位和阀位由于差别大,出现少数误操作行为。为确保室内外液位和阀位的准确性,装置管理人员梳理出近300个关键液位、阀门,要求各岗位加强室内外液位、阀位比对工作,堵住管理洞,防止虚假液位、阀位偏差造成的误操作,而导致装置生产波动。

    工艺、设备技术人员每月定期联系仪表人员对现场液位计和阀位进行校准、校验,每季度最后一个月还组织班组职工比对关键液位、阀位,并进行归档记录。对里外显示差别大、现场失灵的液位、阀位,就及时处理,消除隐患。

    前期,该部对室内可燃气体报警进行了一次突袭检查,发现有个别班组在室内报警时没反应、行动慢、找不准现场具体报警位置的不好现象。

    针对里外管理脱节薄弱环节,他们定期联系仪表人员校对现场报警仪,确保报警准确性、灵敏度。同时,装置还规定操作台上可燃气体报警保持常开状态。他们让职工熟悉每个现场可燃气体报警点具体位置,做到室内一报警,职工就快速做出应急反应,现场处理机泵、管线等设备泄漏时快、准、稳,第一时间消除影响装置安稳长周期的隐患。

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