元旦前,金陵石化炼油二部四工区职工,提出巧妙点子,及时安全功疏通冷凝器E303四通阀门堵塞难题,确保元旦期间装置安全平稳生产。
2015年12月30日下午14:17,金陵石化运行二部四工区工艺一班,在操作过程中发现Ⅱ硫磺回收装置系统压力异常升高,当班班长姜谦立即安排查找原因,经过现场和DCS比对,确定三级冷凝器E303液硫出口四通、排污阀处堵塞,液硫无法正常排出,液硫在硫冷凝器中聚集导致系统压力持续升高,一旦压力持续升高,将造成硫磺回收装置连锁停工,情况十分危急。
险情就是命令!工区管理、技术人员立刻赶到现场,查看情况讨论后,快速决定:停伴热蒸汽,降低系统压力,更换E303液硫出口排污阀,疏通堵塞的四通,确保液硫后路畅通。
但在疏通四通时,现场排污阀下部空间较小,容易弯曲的材料硬度不够无法达疏通,无法弯曲材料不能到达四通处,而且三级冷凝器E303内部有大量的液体硫磺,疏通液硫流出喷溅容易造成人员灼伤,施工人员也不能过于靠近排污口。
“安全是关键!”,疏通工作陷入困境,持续升高的压力也让大家心急如焚,你一言,我一语,想办法,出主意。
“把DN50和DN15的碳钢管焊接在一起,DN50的碳钢管前端做成箭行,DN50的碳钢管可以达到疏通排污口的目的,DN15的碳钢管较容易弯曲,这样施工人员可以离排污口一段距离,保证安全。”设备管理科副科长刘作亮,手拿DN50和DN15的碳钢管,提出了一个巧妙的办法。
经过反复认证完善后,方案得到了所有人的肯定。很快“工具”焊接完成,16:32四通成功安全疏通。
“这下我们可以放心交班了!”,看着流出的液硫和恢复正常的系统压力,姜谦如释重负。