近日,九江石化炼油新区运行二部加氢裂化装置石脑油分馏塔“病”了,症状表现为轻石脑油产品质量不合格,病因是碳4含量超标。
按原设计,加氢裂化装置所产轻石脑油作为汽油调合组分,可在实际生产中轻石脑油饱和蒸汽压过高,不适宜作汽油调合组分。针对这种现状,新二部的“郎中”们主动出击,与洛阳院、抚研院及兄弟单位协调沟通,查经寻典,揪病因、治病根。治愈后,轻石脑油产品质量不仅合格了,而且大大提升了经济效益。据保守估计,合格后的轻石脑油每年能为公司创效700多万元。
深挖病因连根拔
轻石脑油生病后,“郎中”们高度重视,立即成立攻关小组,使出平生积累操作经验,连续攻关几日。几剂药下去后,轻石脑油症状有所减轻,但时好时坏,尚未达到理想治疗效果。
治标不治本?调节轻石产品质量、消除饱和蒸汽压过高给罐区造成的安全威胁、揪出碳4含量超标的源头所在,病因复杂且伴有液击、液化气采样不真实等并发症。攻关组成员一致决定,这次得下猛药、放大招了。
攻关组成员跳出日常操作思维,围绕脱丁烷塔操作、进料做文章,连续多日扎根现场把脉、调理。经过多方摸排,发现脱丁烷塔少量带水,与技术资料上所允许的可轻微带水稍有偏差,攻关组捕捉到这一讯息后,大胆推测脱丁烷塔中下部带水,该部分水在塔的中下部循环,形成障碍,这就造成了前面所述的病因轻石中碳4含量超标。
对症下药有妙方
潜在病根找到了,攻关组着手对症下药。
药剂一:优化脱硫化氢汽提塔操作,从源头控制少许带水现象。攻关组成员首先向汽提塔动刀,采取降汽提蒸汽量、降顶回流温度及提高凝结水沉降速度等措施。药剂二:优化脱丁烷塔操作,保证石脑油进料组分合格。攻关组果断采取4个步骤,赶出塔中下部久积不出的水,确保液化气产品合格,再通过改变液化气采样位置,确保了真实样品的采出。这剂药用下后,病情逐步得到缓解,并发症也一一治愈,用药效果立竿见影。药剂三:优化石脑油分馏塔操作,全方位消除病因。
轻石脑油原设计为汽油调合组分,攻关组努力克服各项操作参数与设计偏差较大、现场存在安全隐患等诸多困难,在无任何操作经验作为参考的情况下,日夜坚守在现场,逐个摸排、逐项消除、逐条跟进,最终药到病除喜获收益。
攻关小组共同努力,成功将轻石脑油调节成为高附加值的碳5发泡剂,纯度高达97%以上,每年能为公司增效700多万元。