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荆门石化岗位协同形成生产整体优化
日期:2016-01-18
    “老吴,干气又超标了,我这里补充吸收剂不能再往上提了,你那里能不能降稳定负荷。”荆门石化联合一车间2号催化装置稳定吸收岗位的主操李云,一边紧张调整着稳定系统操作,一边跟旁边的反应岗位主操吴继忠协调。
 
    去年以来,荆门石化将全厂尾气回收进入催化装置进行再提取。然而,由于物料来源复杂、来量不稳,导致催化装置稳定系统气相负荷增大,操作不好控制,造成干气C3含量一直大于4%,工况不稳的情况下,相当部分的液化气组分因难以提取只能当做干气烧掉。
 
    荆门石化联合一车间根据干气C3含量,实时调整装置尾气和凝缩油进量,并通过上下游岗位协同调节稳定吸收岗位系统负荷,从而形成装置整体优化,干气不干问题就迎刃而解了。目前,干气C3含量被稳定在了2%以下,仅此一项每月便可增加8.33万元经济效益。
 
    如今,在该车间DCS操作室竞赛展板上,重整料收率、轻油收率、干气C3含量控制、汽油收率等10多项影响整体生产优化的指标,装置各班组的岗位协同操作、控制、调整情况一目了然。装置整体生产优化的指标竞赛数据,成为了各班组关注的焦点。
 
    “围绕装置整体生产优化,车间每月都会组织总结讲评会,让班组之间相互比较学习。”车间党支部书记蔡开鹏介绍说:“对于主要指标的趋势动态,车间技术组还及时进行技术原因分析,不断总结各岗位协同优化的控制要点,并固化为操作标准,促进各班组整体操作水平提高。”
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