全年产品产量创出历史新高达97万吨,超产5.4万吨,企业效益为近5年最好,表现了良好盈利能力。刚刚过去的2015年,齐鲁石化塑料厂生产创效抱起沉甸甸“金元宝”,效益的金元宝如何炼就?探访该厂后答案清晰呈现眼前:高产、新品、低耗是企业创效重要法宝。
高产推效益“水涨船高”
2015年年初以来,塑料化工市场迎来近年少有的好形势,市场转暖为企业带来良机。该厂把脉市场利弊认识到,“装置稳产高产就是抢抓机遇,就意味着效益”,并发出“动员令”:精细管理安稳生产创效益!
一年来,该厂苯乙烯、高压聚乙烯、高密度聚乙烯等6套化工装置积极调整状态、迎战高产稳产,精细管理使装置长周期运行、小时负荷产量等指标水平更加上升走稳,其中高密度装置聚合B线、2号高密聚乙烯等装置连续运行分别创出348天、373天历史最好纪录,生产喜报不断传来。
18.5万吨,装置建成17年来最高年产量,2015年该厂高压装置生产创效也交出一份靓丽答卷。该装置因超高压力而著名,具有高温高压生产运行特点,为安全等因素设置的连锁控制点多,生产的“风吹草动”就可能将其“触动”而影响稳定生产,操作控制难度大,是该厂生产上的一套“客观难”装置。
“创效机遇把握好,主观努力‘压’客观!”塑料厂及高压车间强化管理抛出“杀手锏”,力推“三个章法”稳生产:推行设备预知性维修,对K103压缩机等核心机组的关键部件,依据其使用寿命定期进行检查更换,提高其运行可靠度;同时装置生产优化控制增加“人本化”措施,小指标劳动竞赛激励员工优化指标保运行;开展安全“啄木鸟”行动查隐患,“换热器封头泄漏”等可能引发严重后果隐患在“迹象期”即被“擒获”处置,装置保持了高产稳产。
新品为效益“锦上添花”
“没有疲软市场,只有疲软的产品。”曾几何时,该厂这样激励自我突围市场。去年以来的市场形势该厂没有盲目乐观,继续自我加压在新产品及专用料上下功夫,更加审时度势搏击市场创效益。
为“探宝”市场进而开发生产适销对路、效益好的新产品,2015年该厂“南上北下”走访客户30余家,并调研山东临沂等塑料专业批发市场,深入华北、华南等地加工厂家征求产品的意见和建议等,更加明确开发方向,同时该厂发挥中试装置开发实验基地功能,瞄准技术含量高、效益好、国内尚无开发先例的耐热聚乙烯Ⅱ型等新产品,抢夺先机开发生产增创效益。
有市场、效益好,就要千方百计多生产。2015年以来,耐热聚乙烯管材专用料、线型滚塑料、聚丙烯抗冲透明料等新产品和专用料,成为该厂每月排产计划表单里的“常客”,尤其填补国内生产空白的耐热聚乙烯新品,相关装置车间克服“聚合系统温控难度大、出料器易堵塞”等生产瓶颈问题,A/B双线“左右开工”高负荷组织生产,全年创产6.7万吨。2015年该厂抓牢产品结构优化的“牛鼻子”,新品和专用料超产11万吨,生产比例达到62%,以其价高利厚优势比普通料实实在在多创了效益。
控耗助效益“走红创优”
高产也要低消耗,效益源泉要深挖。该厂开足马力创高产同时,将控耗也作为增创效益重要“支点”,下足功夫,亮点频现。
该厂2号高密度聚乙烯装置反应系统生产的粉料中夹带有乙烯等气体,生产中需用氮气进行夹带气的脱除,并这部分脱除气排放至火炬系统,造成乙烯及氮气等物料损耗。能不能将排放气进行回收利用呢?该厂联合国内科研院校进行技术攻关,对装置工艺流程巧施技改,于2015年初上马投用的物料回收系统,如增添一个功能强大“回收袋”,原本损失的乙烯、氮气等又被不断地“尽收囊中”,全年实现回收效益1300多万元。
“变废为宝”物尽其用节能增效。针对苯乙烯等装置“利废”瓶颈问题,该厂进行工艺控制系统优化调整,并对该装置蒸汽管网重新布阵改造,使其生产过程能够使用废热蒸汽,“变废为宝”替代了非废热来源的可贵蒸汽资源,仅此全年增效195万元。该厂还将高压聚乙烯装置副产废热资源优化使用,“派送”到高密度和聚丙烯等2套装置“一供二”利废,全年相应节省蒸汽资源8.4万吨,增效1200万元。