近日,长钢炼铁厂动力车间将节能降耗创效作为降本提效工作重点,成功对8号高炉冲渣水泵进行了改造,大力挖掘了设备潜力,降低了生产成本,促进了生产安全、高效、稳定运行。
长钢炼铁厂冲渣水泵是抓渣行车的重要设备,担负着为高炉送冲渣水的任务。由于设计缺陷,8号高炉3台冲渣水泵管道相连,无法单个切断某个泵的水源,这为更换3台水泵上的阀门带来了困难。由于冲渣水温高、流量大、腐蚀性强,水泵阀门损坏频繁,常常是用棉纱强行堵塞应急,等到高炉休风时,将管道里的水全部放完,才能进行更换。针对这一难题,冲渣水泵组长霍瑞平创新思路,以解决问题为出发点,现场测量、选型、做方案,利用9号高炉抓渣行车更换下来的DN450的废旧旋球阀,打磨修理后,安装到冲渣泵的出水管道上。改造后,该旋球阀明显可以有效截断水流,当水泵上任何一个阀门出现故障时,可以随机停止水泵进行更换,其余2台水泵可继续工作为高炉供水,实现了随时停机检修,既减少了设备非计划停机时间,又降低了职工的劳动强度,达到了一改“双降”的功效。