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广州石化1号蒸馏装置合同能源改造效果好
日期:2016-04-18
    近日,经过大修改造后的广州石化1号蒸馏装置已通过标定,常压炉进料温度A区从258摄氏度最高可达到290摄氏度,B区从292摄氏度最高可达到310摄氏度,标定期间的能耗为11.31千克标油/吨,较上周期标定期能耗12.44千克标油/吨低1.13千克标油/吨。
 
    随着装置运行周期的延长,1号蒸馏装置能耗远高于行业平均水平,与先进装置相比差距大。加上装置换热流程布置不合理,没有经过优化设计,大量热量不能得到合理利用,换热终温低,导致燃料消耗居高不下。
 
    为了提高装置技术经济指标,广州石化决定利用炼油I系列大修来实施节能减排改造项目,采用夹点技术优化并改造装置现有换热网络,最大限度的提高原油换热终温,降低常压炉负荷,减低冷却水负荷,充分挖掘装置的节能、降耗、增效潜力。
 
    由于开展该项目的时间非常紧迫,为高效推进项目实施,同时拓宽项目建设资金渠道,降低投资风险,广州石化决定采取合同能源管理的模式实施该项目,缩短项目建设周期,保证项目安全、顺利完成。
 
    该项目实施后,装置换热终温A区常压炉进料温度最高可达到290摄氏度,B区常压炉进料温度最高可达到310摄氏度,减少了装置部分燃料能耗。经装置满负荷标定,本次标定期间装置能耗比上周期满负荷标定期能耗下降1.13千克标油/吨。
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