4月25日,安庆石化电仪部炼油电气作业区维护四班职工克难攻坚,经过四天的连续作战啃下“硬骨头”,成功处理了一起电机地下电缆短路接地故障的重大安全隐患,为焦化装置的安稳生产提供了有力保障,还为企业节约了10万余元的更换电缆的资金。
4月21日,大雨滂沱,焦化装置正在运行的冷凝水泵P135/1突然跳闸停机,维护四班接到电话后,班长余文胜一头扎进大雨中直奔焦化装置。此时,装置操作人员已在紧急切换电机进行流程转换。变频电机P135/1功率160KW,属于焦化装置的“核心”设备,为焦炭塔除焦时高温冷却专用,一旦P135/1电机因故障停机,不能及时供给冷却水降温,除焦将无法进行,必定引起塔内堵塞,造成“肠梗塞”,该装置的安全生产将受到严重威胁。
刻不容缓,班长余文胜一边向上级部门汇报,一边组织人员立即展开隐患排查。首先根据配电室变频显示器故障报警信号,用兆欧表摇测电缆绝缘为零;接着将电机的电缆解开,再次分别摇测,初步确定其中一组电缆的B相金属性接地。幸好P135/1电机为双电缆供电,维护四班立即办好相关作业票证,将人员兵分两路,一路将另一组完好电缆重新连接,可作生产临时降量备用;另一路展开电缆故障排除。
地下电缆故障查找工作费时费力,而且短时间内还无法准确进行故障判断,是块难啃的“硬骨头”,从现场电机到配电室途径长达300余米,电缆桥架与地下沟反复交错,给查找工作带来了很大的难度。分管技术员刘磊放弃双休日休息,全程跟踪协助班组出谋划策,共同商讨解决方案。班长余文胜凭着高度的责任心和丰富的工作经验,勇挑重担,带领班组员工组成抢险小分队顶风冒雨连续加班加点。从电机开始一点一点地捋,一节一节的查,一会儿爬上几米高的电缆桥架,一会儿钻进脏臭的地下电缆沟,一米、两米、三米……像排雷一样一步步排查,雨水夹杂着汗水顺着他们疲惫的脸颊往下淌,衣服是湿了又干,干了又湿。
一天、两天、三天……没有任何进展,大家个个心急如焚。终于,功夫不负有心人,周日的下午,地下电缆沟里突然探出一张透湿的大花脸,兴奋地大喊:“找到了,找到了……”大家立即围拢过来。电缆外皮已被击穿烧黑,形成一个小黑洞,外绝缘、钢带保护层已裸露。
时间不等人,必须尽快制定抢修恢复方案。由于当日已近傍晚,加上雨还在一直下,空气相当潮湿,如果此时处理将严重影响电缆的绝缘强度,从安全角度考虑,只有将损坏的部分做了一个临时简单的处理。第二天,天刚放晴,维护四班携同施工单位一起进入电缆沟,将已被击穿的电缆进行中间头制作,并且对中间头加强绝缘处理及防水包扎等。
经过绝缘测试,修复后的电缆达到使用要求。P135/1电机很快顺利恢复正常运行。