经过连续3周21天的奋战,扬子石化低温乙烯装置于近日成功恢复了高负荷收料能力,为该公司上游装置的停车检修创造了条件。
扬子石化物流部油品作业区的低温乙烯装置于1995年建成,建造的主要目的是为了平衡公司的乙烯物料。该装置要求在低温深冷环境下运行,其贮罐的工作温度必须保持在-104℃,这对设备和操作都提出了极大的挑战。由于装置已连续运行了21年,其间只在2001年进行过一次大检修,目前存在设备老化、管线漏冷、控制失灵等问题,加之适逢酷暑高温,来料温度高,这些都大大影响了装置的收料能力,使得原先满负荷能每小时吃进20吨的装置,现在只能吃的“半饱”,状况令人担忧。
该公司计划在8月1日前,将聚乙烯装置停车检修。聚乙烯装置是乙烯的用料大户,每小时能吃下15吨乙烯,它要停下来,首先要保证这每小时15吨的料低温乙烯得吃下去,否则,就会影响乙烯装置的运行,并破坏公司的整体计划和部署。
可是,凭着低温乙烯装置的现状,每小时吃下15吨乙烯,几乎成了不可能完成的任务。“没有什么不可能,一定要将不可能变成可能!”物流部领导高度重视,紧急行动起来,联系厂家,协调机电仪,现场研判,迅速成立了攻关小组。低温乙烯装置是一个十分复杂的系统,牵涉到许多设备和部件,而要在短时间内从这成千上万的部件中发现症结,解决问题,难度堪比大海捞针。攻关小组将任务进行科学分解,分别成立了压缩机、制冷机、蒸发器和方案制定小分队,将任务细化到人头,对装置进行了抽丝剥茧的排查。随着时间的推进,改进一直在进行中,收料负荷也一点一点地提了上来,可还是达不到公司的要求。攻关小组废寝忘食,日以继夜,连续奋战,终于发现了一个大的症结,要求厂家提供备件。可是厂家表示这样的备件已停产多年,一时难以提供。攻关小组另辟蹊径,果断发出“临时将自动控制变成手动控制”的改造指令,成功克服了备件短缺的难题。
改造后试车,伴随着制冷机发出欢快强劲的声音,收料负荷顿时提了上去,10吨、12吨、15吨……看着显示屏上收料负荷不断上升的数据,所有人员都欢呼相拥,击掌相庆,忘记了他们连日来被高温蒸红烤黑的脸庞。
目前,低温乙烯装置保持着高负荷运行,并且运行平稳。