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安庆石化“能效倍增”项目成效显著
日期:2016-09-19
    安庆石化炼油一部裂解装置“增设原料油开工加热器”技改是分公司根据总部炼油事业部优化专家组建议,并结合分公司能效倍增计划,装置增设原料油开工加热器,用中压蒸汽加热原料油,停用原料油加热炉。该项目在7、8月份装置停工检修改造中建成,在9月15日开工时成功投用。
 
    原料油开工加热器在开工中投用后,“能效倍增”项目成效显著,每月节约干气近50吨,全年节约干气近944吨标煤,节约干气效益近94.4万元。开工时消耗中压蒸汽近7.35万元,增加经济效益近87.05万元/年。
 
    在装置停工检修改造期间,该部稳步推进“增设原料油开工加热器”技改,在装置原料油油浆换热器出口增加一台开工加热器,以及与之相应的工艺管道、自控仪表,并经过公司、施工单位、作业部三方联合“三查四定”,对查出的设计、设备问题制定整改方案,落实整改措施,使其具备投用条件。
 
    装置目前多加工热蜡,掺炼的冷蜡每小时只有几吨,蜡油通过油浆换热后能满足生产需要,正常生产时开加热炉已无必要。上周期生产期间,装置原料油加热炉处于备用状态,投用加热炉消耗大量瓦斯,导致装置能耗上升。考虑到停用加热炉后,在装置开工时,需增加开工加热器加热原料油,满足开工时对原料油预热温度的要求,公司决定增设原料油开工加热器。
 
    开工阶段,用温度高达近350摄氏度的中压蒸汽加热原料油,将原料油操作温度由80摄氏度加热至250摄氏度以上,服役了近21年的加热炉成功停用。
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