10月17日获悉,广西石化一期生产装置已安全平稳运行42个月,为这个公司将大检修时间由3月推迟到11月初、实现持续盈利20多亿元的效益目标奠定了坚实基础。
今年年初以来,广西石化多套生产装置催化剂使用到了寿命周期,冷换设备换热效率不足,个别装置生产隐患较多,为确保各生产装置安全平稳运行到年底大检修之时,各生产部门采取了多项生产优化和调整措施。
针对渣油加氢原料中的硫含量、残炭、黏度、重金属含量等技术指标要求,对每罐原油下达调和比例,调和出既能满足全公司物料平衡,又满足渣油加氢装置长周期运行的物料;根据反应器压降情况、热点温度等参数变化情况,对总体物料平衡做了相应调整,将掺渣比由70%降到49%,加工负荷由460吨/小时降到410吨/小时;组织储运一部及时清洗供料罐,有效解决原料过滤器压差高的问题;对新氢机、循氢机、原料泵等关键设备加氢特护,及时消除隐患。
这个公司调整生产操作,控制物料流程,将蜡油加氢装置的石脑油调整合格,进入轻烃回收装置,减少了石脑油加氢负荷,有效解决了反应器R101压降高的问题;在PSA1因连锁停工后,及时将加氢装置的低分气改至燃料气管网,将加工负荷控制在210吨/小时(77%的负荷),保证了氢气管网的纯度,确保了连续重整和芳烃抽提装置的长周期稳定生产。
在降低渣油加氢装置掺渣比的同时,公司安排东油沥青开工,加工达尔原油,生产低硫减压渣油,保证了催化原料硫含量、残炭、重金属指标达到催化裂化装置生产要求,确保了反再系统平稳运行;精准控制汽油硫含量,确保国Ⅴ汽油调和质量;采取综合性物料平衡调控措施,有效解决催化裂化装置中间原料库存持续增长问题。
在进行生产优化调整的同时,对氢气管网、燃料气管网、装置间互供物料等做到精心管控,各生产单位落实主体责任,强化操作岗位的不间断巡检管理,及时发现和处置生产运行中的诸多隐患,保证了安全生产。