“短纤成品包大小头难题终于解决了,不但减少了我们堆放产品的工作量,也消除了堆包倒塌伤人的隐患。”11月1日,正在安庆石化腈纶部短纤装置运输、堆放短纤成品包的操作人员高兴地说。
短纤成品包大小头是D打包机自投产以来一直困扰生产的难题,腈纶部设备管理人员锲而不舍,一直致力于依靠技术进步解决问题。近日,他们以大检修期间电气人员升级打包机软件为契机,通过对自动化控制系统程序的修改,终于一举攻克了这一顽疾。
腈纶部D打包机每打包一包短纤重量都是350kg,电子秤每称重50kg打包机预压一次料,共预压3次,重量是150kg,然后在压实腔内再压4次,重量为200kg。但这样打包的短纤成品包下边长上边短,俗称大小头,尤其是冬天,受静电影响,大小头更是明显。在库房堆放时,由于是成品包侧面堆放,就造成了每一包丝都有一点倾斜,操作人员要像“搭积木”一样交叉堆放,不仅增加了操作人员的工作量,也带来了堆包倒塌伤人的风险。
早在D打包机的意大利生产厂家第一次回访时,安庆石化就要求厂家解决大小头问题,厂家也派专家来现场处理,但由于多种因素影响,问题一直没有得到有效解决,成了困扰生产的一道难题。
转机出现在大修改造期间,由于电气人员升级了D打包机软件,为大小头难题的解决创造了有利条件,腈纶部设备副主任李文适时找到自动化控制方面的专家,提出对打包程序进行修改,将打包机预压由3次更改为4次,同时将压实腔内再压4次更改为3次,总共压料7次重量为350kg不变。他们克服程序修改后打包机跟不上切断机速度,造成仪表报警并影响产量的弊端,通过提高液压系统执行元件动作速度,并要求电气人员对D打包机预压限值进行调整,确保打包机与切断机运行相匹配,从而攻克了短纤成品包大小头顽疾。