11月18日,金陵石化7号路,一批满载石油焦的运输车徐徐驶过,这条石油焦运输主干道的整治出新,标志着历时3年的焦场环境治理,已经完成了“三步走”计划,区域环境得到彻底改善。
长期以来,焦炭敞开式存放和装运,储焦池飞扬粉尘,车辆装运散落粉尘,道路飞扬粉尘等造成焦场治理问题棘手复杂,每次大风吹过像来了场黑色“沙尘暴”。面对焦场粉尘污染这个老大难问题,该公司下定决心让焦场大变样。
第一步:先找骨头硬的啃
“这肯定是焦化搞的!”以前,但凡炼油区域有异味,大家首先想到是焦化装置惹的“祸”,除焦系统产生的尾气一直为人诟病,这一直是扣在该公司炼油运行三部头上一顶头痛的帽子。
2013年,面对压力,炼油三部按该公司要求成立专项治理小组,经过多次讨论、研究和外出调研,最终确立了焦场治理方案。“先找骨头硬的啃”,他们首先把目光聚焦到1号焦化场的治理上。
1号焦化场,作为最早的石油焦装运场地,它的改造治理难度最大。运行部面对困难,迎难而上,实施了一系列治理措施:他们设计安装了MBR水管线喷淋,辐射整个储焦池,有效抑制粉尘飞扬;针对石油焦装载,装车场两侧建3.5米高的围墙,防止了装载过程中的焦粉飞扬;优化运输路线,实行焦场内部道路改造,且道路坡向焦池,回收散落地面的焦粉;针对焦粉悬浮,设置定点洒水装置,抑制空气中的悬浮粉尘。
同时,他们还利用旧设备,为1号焦化加热炉烧焦安装烧焦除尘设施,烧焦作业时没有了粉尘,也闻不到刺鼻异味。生产中,严格控制冷焦水温度,将塔顶除焦温度由80℃修改为不能大于70℃,班组延长给水冷焦时间,降低焦炭挥发出的异味。并将装置碱渣储罐罐顶余气,引入处理罐进行尾气回收,实施碱渣密储存,消除对环境的影响。
此外,他们还将焦场使用的水全部返回焦池,通过沉降实现回收再利用,统计显示每年平均回用污水7000余吨。
2014年“第一步”治理完成,大幅降低了焦炭粉尘污染,1号焦化场环境得到了根本改观。
第二步:新“武器”扩战果
11月15日,焦化装车二班赵兵登上10余米的行车,抓斗在他的操控下上下飞舞,一斗斗石油焦稳稳当当地装进了运焦车里,不到10分钟,一辆车就装满了。
以前,这些操作都是在人工配合下用装载机在地面装车,操控难度大,还占用地面空间,装满一辆车平均耗时约20分钟。
2015年,该公司投入资金淘汰了装载机装焦,将其全部改为行车抓斗装焦,不但省物省力,而且减少了扬尘,每年还节省装焦费200万元左右,实现环保和经济双赢。
他们还借鉴1号焦化场治理经验,对3号焦化场进行改造,扩大治理战果。针对石油焦装车流程,在不影响正常装焦作业的前提下,运行部分区域对装焦平台实施了改造。改造后扩大了装焦区域,且道路坡向储焦池,缩小了粉散落区域。同时,他们加快实施“碧水蓝天”工程,将3号冷焦水尾气回收,设置移动喷雾装置、定点洒水,并给装焦车辆安装喷淋清洗装置,定时定点喷雾、洒水、清洗车轮。
这些举措的实施,极大降低了粉尘飞扬和焦场异味,区域环境改善明显。
第三步:攻“末端”旧貌变新颜
11月21日上午,一辆辆满载石油焦,车顶用布封实的大型装焦车,行驶在该公司7号路上,7号路是刚改后的焦化路,路面平坦而结实。
7号路焦化路段一直是炼油三部石油焦运输的主干道,以前的沥青路面,长期受到大型运焦车的碾压,造成路面破损严重,颠簸的道路让车辆焦粉散落,给石油焦装运带来“末端隐患”,形成“晴天坑坑洼洼、雨天泥泞不堪”的特殊场景。
今年,该运行部吸取以往道路整修不彻底的教训,改用重载道路的施工标准,将路基深挖1.5米,路面采用混凝土浇筑,极大地增强了道路的承载能力。
道路修整完成后,再经过近一个月的路面养护,这条主干道正式投用,石油焦运输告别坑洼泥泞路,区域环境又一次发生翻天覆地的变化。