11月份,宽厚板厂4300产线坚持“生产必须高效、停产必须节能”的生产组织模式,从降低煤气消耗入手,加强能源介质的精细管理,在全月单炉生产的情况下,吨板折焦煤气消耗完成89m3,比10月份降低了19m3,节约煤气费用58.81万元,实现历史性突破。
针对坯料资源不足的情况,4300产线确定了“单炉运行,集中生产”的经济生产模式,通过优化生产组织、开展劳动竞赛、细化生产工艺等措施,对降低煤气消耗展开全面攻关。
该产线从源头抓起,根据坯料实际情况,提前预判、合理组织,灵活调整坯料装炉顺序,实行同规格坯料组批集中装炉生产;为了提高生产效率,在避峰停炉前,采取提前装入大断面坯料的方法,有效促进了煤气消耗的降低。
为保证生产的高效低能耗运行,4300热轧车间在轧钢岗位开展了“提高班产块数劳动竞赛”,设定班产目标必须达到“原料100块,产量1000吨”,完不成目标的班组必须认真分析、及时整改。在看火岗位开展了“降低煤气消耗”劳动竞赛,对每个班组的煤气消耗指标设置上限,并分解到人,把煤气消耗指标直接与职工的收入挂钩,极大的调动了职工的积极性。11月份,该车间丙班曾以吨板折焦煤气消耗最低69.7m3的成绩,夺得竞赛的冠军班组。
该产线生产技术科不断对普通钢种的生产工艺技术进行优化,大力实施低温轧制技术,要求看火工在满足钢坯加热温度要求的前提下,必须按照温度下限进行极限精准控制,促使钢坯加热温度平均降低50℃左右,使煤气消耗得到了有效控制。