5月8日10:00,金陵石化炼油四部工艺五班班长孙志福,拿到3号催化装置柴油质检分析报告单,查看柴油初馏点为200℃,他很高兴,因为“汽柴油重叠度”小于3℃,达到操作要求,并要求班组控制更加精细,保证效果最佳。
今年,“汽柴油重叠度”作为新指标纳入集团公司催化装置竞赛中。该公司炼油四部采取多项措施降低3号催化装置“汽柴油重叠度”,成效明显,既提高了产品的质量,又能多产汽油增效。
长期以来,受分馏塔选型的影响,该公司3号催化装置“汽柴油重叠度”一直处于较高水平,汽柴油组分分割不完全,较多的汽油组分进入到柴油馏分中,直接影响了装置的经济效益。今年初,装置专门成立了技术攻关小组,从理论到实际操作上深入探讨、分析,提出了多项精细优化措施。攻关组通过调节分馏塔各中段回流量及抽出温度,控制合理的取热负荷,确保分馏塔内合适的温度梯度分布。通过优化柴油塔的汽提蒸汽量,达到最优操作。同时,他们还在班组开展“降低汽柴油重叠度”竞赛,激励和督促班组优化生产,精心控制汽油干点与柴油初馏点。实施这些举措后,3号催化装置“汽柴油重叠度”,由年初的10℃以上降低至目前的3℃以下。