截止5月9日上午,安庆石化电仪部仪表检修中心综合一班经过48小时“在线服务”, 对总硫分析仪表连续保养、维护,成功降伏柴油加氢装置出口总硫含量。
5月7日凌晨3:30分,仪表检修中心综合一班电话响起,工艺人员告知:柴油加氢装置出口总硫分析仪指示值由9PPM突变至26PPM。柴油加氢是在催化剂、氢气和一定的压力、温度条件下,发生氢解反应,脱去油品中的硫、氮,得到精制的柴油,出口总硫分析仪检测到的硫含量必须低于10 PPM,才能达到国家最新排放标准,满足日益严格的环保要求。
必须尽快查明原因,将硫含量指示值降下来,否则将会影响柴油品质。正在值夜班的综合一班班长黄俊立即背上工具包一路小跑到自控室,调阅了仪表趋势曲线后,他初步判断,含水杂质污染仪表保护膜,造成短时示值升高。办好作业票证后,黄俊和工艺监护人员来到分析仪表小屋内,在检查入口压力、流量正常的情况下,他手动更换了一张仪表保护膜。不一会儿,硫含量降了下来,指示为7PPM。
示值此刻虽然降了下来,黄俊还是保持足够的警醒。7日一早,他又来到小屋查看,此时示指为9PPM,仍然在控制指标以内,但是再稍有波动,便有超标之虞。事关环保指标,容不得半点侥幸心理。黄俊没有急于下夜班休息,决定“在线服务”,对总硫分析仪进行一次全面保养。在征得工艺人员同意后,他和同事一道,先从小屋外预处理系统着手,清洁了油水分离器的吸入泵和隔离膜;再对小屋内仪表入口所有管路的细管线一点一点做了清洁处理,检查入口流量、压力完全正常后,又进一步更换了一台新的动力窗部件。恢复系统投运后,总硫分析仪指示值为4PPM。
随后,综合一班当班人员接力“在线服务”,观察仪表运行状况,检查取样系统样品入口压力、流量,以及预处理系统是否正常运转。对每个检测周期的仪表指示值实时记录结果,至5月9日上午,总硫含量48小时内指标一直稳定在4-5PPM之间。“硫” 降伏了,柴油加氢装置产品合格产出。