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扬子石化物流部优化方案实现安全节资双赢
日期:2017-08-03
    近日,扬子石化物流部在两条原油管线增设计量撬项目中,认真调研、反复研讨,通过方案优化不仅保证了管线持久安全运行,而且节省施工费用40多万元,达到安全节资双赢效果。
 
    随着该公司原油加工量持续提高,其中通过甬沪宁、仪扬线两条管道进厂量达到了1000万吨,占总进厂量的83%,因此原油管输进厂已成为扬子石化提升原油加工量的关键,这就对管输的安全、质量、计量提出了更高要求。目前原油管输进厂交接量以中石化管道公司输出计量为准,计量缺乏多手段比对,不利于及时发现问题并处理。针对现状,扬子石化决定在原油进罐前增设流量计计量撬装置。
 
    由于原油长输管线的特殊性,施工前无法采用吹扫、置换、盲板隔离等传统工艺处理模式。两条原油长输管道,最大管径DN700,要在管道上安装质量流量计必须要将管道处理到动火条件,处理管道牵涉到很多单位,而且如此大管径用常规处理方法,产生千吨废水,给环保带来隐患。
 
    设计单位要求采用带压封堵切断方案,封堵费用60多万。此方案施工虽然省时、省事,但是作为长输管道能否做到持久安全,无法保证。物流部副经理孙华光多次组织会议讨论方案可行性,并组成专家组进行调研,最终决定采用中石油比较成熟的黄油墙封堵和爬管技术。
 
    此方案在短短两天时间内完成了两个DN700管道和两个DN500管道留头问题,具备了安装计量撬条件。这一项新技术施工费用不足20万元,整整节省了40多万费用,少排了1000多吨废水。
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