2017年,金陵石化克服困难,优化生产、精心操作,累计掺炼海南炼化油浆6万多吨,帮助其解决了库存难题,也取得了较好的效益。
由于海南炼化没有延迟焦化装置,库存油浆无法得到有效处理。在集团公司的协调下,金陵石化从2016年开始,逐步从海南炼化购进油浆,送至该公司焦化装置实施掺炼。
为了吃好“杂粮”,金陵石化根据焦化装置的特点,选择综合能力较强的3号焦化装置承担掺炼海南油浆任务。装置技术人员结合催化油浆的特性,逐步完善了掺炼设施、加工方法、操作工艺。他们在原来的油浆掺炼线上,增加了与催化冷渣线、罐区污油线之间的连通线,修订完善了相关应急处置预案,防止掺炼过程中对装置平稳生产带来不利影响。
2017年,该公司又对焦化装置实施加热炉低氮燃烧器改造,持继优化生产,操作人员精心控制加热炉压力和温度、缓冲罐液位、辐射泵流量等操作参数,保障掺炼顺利。全年焦化装置掺炼海南油浆6.3万吨。同时,还掺炼重污油3万吨、浮渣2.6万立方米,变废为宝,取得了较好的经济和环保效益。