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马钢二铁总厂4号高炉铁口优化攻关降成本
日期:2018-07-18
    近日,马钢二铁总厂4号高炉铁口优化技术攻关喜结硕果,不仅铁口合格率明显提高,出铁炉次明显降低,对炉内操作提供了有力的支持,设备故障率及备件损耗率大幅下降,而且预计年可降成本252.6万元。
 
    良好的铁口状况是高炉顺行的重要保障,铁口状况的恶化将会严重影响炉内操作,进而影响煤气流分布和炉况顺行。去年初,该总厂4号高炉铁口跑煤气、窜气现象比较严重,对炉前出铁操作与铁口维护影响很大,并且造成铁口喷溅大、出铁时间短,铁口深度难以保持,给炉内操作也带来困难。铁口状况的不稳定,严重影响到炉况稳定顺行,对高炉各项指标的提升也造成很大困难,因此优化铁口出铁状况显得尤为迫切。
 
    去年2月初,该总厂成立4号高炉铁口优化技术攻关小组。通过前期的调查研究与讨论,该小组确定了铁口优化的各项措施,并相应地进行了可行性评估。其具体措施为加大作业区职工操作技能的培训与考核力度;与炮泥厂家就炮泥使用情况进行密切的沟通与协调,使炮泥的性能与高炉生产匹配达到良好状态;制订严格的铁口日常维护与保养措施,使铁口合格率显著上升,达到96.5%,铁口冒泥与泥套破损现象大幅减少;利用高炉定修的机会,集中人力、物力对4个高炉铁口的泥套进行解体并重新整体浇注。从后期出铁情况来看,效果良好,铁口窜气现象基本消失;对炉前设备进行了优化改造,通过改造开口机钻杆连接套与固定方销、钻杆羽尾等措施,极大地减少由于方销脱落造成的开口晚点、铁口连出、重叠等现象。
 
    由于方法得当,措施得力,该厂技术攻关成效显著。从去年7月份至今年6月份,因出铁炉次的降低,炉前日常使用的钻杆、埋入棒、保护套、黄沙、铁水覆盖剂等主要资材消耗大幅减少。
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