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安庆石化为仪表去“粘”确保丝束“健康”
日期:2019-02-27
    2月23日,针对聚合装置粘度计出现的反应“迟缓”、指示值升高现象,安庆石化电仪中心化工仪表区域腈纶综合班及时为仪表设备消除“粘”度,确保后续纺丝装置产出健康丝束。
 
    当天上午,腈纶综合班值班人员孙云飞接到聚合装置工艺来电,告知粘度计VR-5303指示值升高,仪表反应滞后。
 
    粘度计检测由聚合装置送往纺丝装置粗原液的粘度,该指标直接决定成品丝束的可纺性及纤维质量,粘度低了,丝束不能成型;高了,则丝束易断易碎,是关键仪表设备。
 
    粘度计的拆检必须二人以上合力进行,孙云飞当即向班长李斌汇报,要求协助。他备齐必要的工、器具,前往腈纶自控室办理了作业票证,李斌也赶到了。二人来到现场,将塑料桶对准排污口放置好,打开排污阀门,对仪表管线排污。观察流出的介质量少而且厚重,判断由于检测介质的粘稠性,仪表管线此时有粘稠积聚物,导致仪表反应滞后,必须对管线和仪表驱动马达进行清洁。
 
    李斌按下仪表马达停止键后,DCS班组人员切断仪表电源。负责监护的工艺人员将前后截止阀关死,李斌和孙云飞开始拆卸紧固螺栓,最后一个螺栓锈蚀,已无法拆卸,他们只好用锯弓一点点锯开。在合力抬出驱动马达后,孙云飞用桶从生产线打来热的硫氰酸钠,李斌换上长橡胶手套,用抹布蘸了热硫氰酸钠,一点一点擦拭驱动部件,直至附着的黏稠物清除干净。他们将驱动马达放置在干净塑料布上,在工艺人员配合下,打开截止阀,进一步对仪表管线也用热硫氰酸钠进行灌洗,直至排放口流出的液体澄清了。二人配齐新螺栓,涂上润滑脂,将驱动马达回装到位。将粘度计投用后,反应灵敏,仪表指示恢复正常。
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