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茂名石化:焦化装置注分散剂解决生产难题
日期:2019-02-28
    近期,茂名石化炼油分部二号焦化装置分馏塔顶循环首次在线注分散剂,成功解决了分馏塔顶循环塔盘带焦粉和结盐引起的淹塔,顶循环泵抽空的“瓶颈”难题。
 
    二号焦化装置由于分馏塔顶循环塔盘带焦粉和结盐引起的淹塔,装置瓦斯气化量大时,导致分馏塔局部气速过快,携带严重。分馏塔顶压力及温度等参数出现波动,严重影响装置正常操作。
 
    为了在装置不停工的前提下,确保装置平稳操作,确保石脑油产品质量合格,车间决定通过在线向分馏塔顶循环回流注分散剂的办法来解决这一“瓶颈”问题。
 
    首先,车间技术人员制定分馏塔注分散剂方案,他们通过增加一台注剂泵,从注剂泵接一条管线到顶循环回流线。其次,在注剂前,车间组织操作人员认真学习注剂方案和注剂风险评估分析,确保注剂方案顺利实施。在注剂过程中,技术人员和操作人员加强对注剂泵和注剂管线的巡查,防止注剂泵上量不好,注剂泵抽空,介质倒串现象发生,防止注剂设备、管线泄漏污染环境。
 
    经过几天向分馏塔顶循环回流线注分散剂后,目前,分馏塔顶循环抽出温度正常,分馏效果良好;分馏塔各集油箱液位平稳,顶循环回流量正常;分馏塔各点控制参数均在正常范围内,保证了装置高效满负荷正常运行。
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