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茂名石化:紧急抢修保安全生产
日期:2019-08-19
    8月18日上午11:18时,经过近1个小时的紧急抢修,茂名石化2号高压聚乙烯装置的催化剂泵P100C故障成功排除,没有对生产造成异常的波动,确保了装置高负荷稳定运行。
 
    该日上午10:20时,该公司化工分部高压车间2号高压装置外操林鑫在装置现场巡检时,当巡检到第一点催化剂泵P1001C时,发现该泵的西缸的单向阀正在泄漏填料,而且有逐渐增大的趋势,“不好,第四点催化剂泵P1003C西缸的单向阀出现填料泄漏,请中控室留意第四点温峰变化情况。”高度警惕的林鑫围绕着该催化剂泵进行了详细的检查,发现是该催化剂泵的单向阀出口有细小的裂纹,必须将该单向阀进行切出处理,否则填料泄漏量必将继续增大,影响装置的正常生产。
 
    林鑫立即将这一重大隐患报告班长,经班长向车间值班汇报后。值班人员立即安排将该催化剂泵的在用西缸切至东缸,将西缸的出口单向阀切出进行抢修。班组内操严密监控装置第四点反应温峰,紧盯该催化剂泵的出入口压力、温度、流量变化,提醒外操在进行抢修的同时要注意东缸的运行情况。维保单位值班人员迅速赶到装置现场,对该催化剂泵西缸的单向阀进行检修,通过拆下检查,发现是出口单向阀的密封圈出现裂纹,通过更换上新的密封圈成功解决了该隐患。确保了装置高负荷平稳运行。林鑫也受到了分部的嘉奖和表扬。
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