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茂名石化:成功解决切粒带尾瓶颈问题
日期:2019-10-30
    “反应系统催化剂注入正常,各工艺参数正常,粒料的外观大小合适,无尾,我们终于解决了切粒带尾的技术瓶颈,大家都是好样的!”10月8日,茂名石化化工分部高压车间主任郭钦生高兴地说。
 
    1#高压装置由于切刀出现磨损导致切粒的粒料部分带尾,虽然对产品的质量无影响,但是容易在输送过程中出现粉尘偏多。此前,该装置一直在全停检修,但由于现在是生产繁忙时期,车间主任提出尽快解决该问题,改善造粒效果。
 
    车间技术骨干立即着手研究工艺操作优化方案,工艺组将工艺操作优化方案提前下发给班组学习,安全组落实好现场调试切刀的风险措施。
 
    最大的难点就在于如何才能将切刀调试到最佳工作点,设备组为了解决这个瓶颈问题,积极想办法,通过多次查找资料,组织技术讨论。设备员刘煜更是放弃休息时间,一头扎进装置现场,反复研究。工艺、设备和安全组齐上阵,功夫不负有心人,一套完整的解决方案诞生了,一是保证切刀对中在3道之内,同时保证模板的平面度;二是进一步调整切刀刀盘的平面度;三是通过工艺操作控制好进刀压力,优化磨刀。一切准备就绪,摩拳擦掌就等一声令下。
 
    “外面工具材料已经准备好,人员已经就位,随时可以开始动工,请中控室下指令。”10月8日9时08分,1号高压装置中控室对讲机传来外操杨林的声音。
 
    “我开始停止催化剂注入,将乙烯返回裂解装置。”内操柯剑平负责控制反应温峰。
 
    “收到,我在现场停止挤压机系统。”工艺员朱耀炜负责在装置现场控制挤压系统。
 
    班长陈刚负责控制一次压缩机入口的压力变化。为确保在系统参数波动的情况下,将一次压缩机的入口压力和高分压力控制在指标范围内,陈刚紧紧盯住装置关键参数变化,谨慎细微地调节,使得整个工艺系统参数保持在平稳状态下,为外操调试切刀争取宝贵时间。
 
    在1号高压装置现场,工艺员朱耀炜按照挤压停车步骤一一停止挤压系统。安全组立即落实好安全措施后,早已经在一旁等候的外操在设备员刘煜的指挥下,按照步骤对准切刀,调整切刀刀盘的平面度,操作完毕,飞快将切刀盘整体安装到位。
 
    “一次压缩机入口压力和高分压力稳定,可以注入催化剂。好了,反应温峰全部投用正常,要注意观察采样口的粒料状况。”工艺员仔细检查各参数,叮嘱外操。
 
    “现场粒料切料效果非常好,大小均匀,无带尾。”工艺员朱耀炜抓起一把粒料高兴地说。
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