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齐鲁石化烯烃厂停运低效装置增效明显
日期:2021-03-04
    今年以来,齐鲁石化烯烃厂把节能降耗作为挖潜增效的重要手段。根据产品结构变化情况,2月22日果断停运吸附分离、异构化装置及BA251加热炉,节能降耗成果明显。
 
    因装置规模相对较小、工艺较为落后,齐鲁石化烯烃厂二甲苯单元能耗一直较高,效益贡献较差,尤其是2020年下半年以来,受其影响整套芳烃装置出现连续亏损。该厂积极开展优化攻关,转产边际贡献较高的石油混合二甲苯,停掉原来生产贡献较低的对苯、邻苯的二甲苯单元,由原来卖“馒头”改为卖“面粉”,增效的同时降低蒸汽、燃料气、电等能源的消耗,从市场洼地中挤出生产运行成本。
 
    继21日产出合格混合二甲苯产品后,烯烃厂立即着手做好二甲苯单元的停车工作,紧锣密鼓的部署做好停运二甲苯单元的巡检工作,并计划近期组织检修,保证停运装置的安全稳定,杜绝安全死角。
 
    据技术人员测算,烯烃厂转产混合二甲苯、停运二甲苯单元后,每小时可节约燃料气4.86吨、高压蒸汽46吨、除氧水10吨,电、循环水等的消耗均有不同程度降低,小时增效过万元。
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