广州石化炼油四部在对用氮装置进行全方位排查和分析的基础上,通过抓“大”调“优”强管理等措施,多渠道、多维度发力,节氮工作取得新突破。4月份,氮气用量同比下降20.04%。
通过数据分析,管理人员发现S Zorb装置(催化汽油吸附脱硫)是部门耗氮“大户”。为做好装置氮气压减工作,管理人员以压减装置松动氮为重点,在确保装置再生下料正常情况下,限定8个用氮点的使用上限,减少再生器锥底松动氮气用量。4月份,S Zorb装置氮气消耗总量同比下降22.76%,月降幅创装置最好水平。
3号加氢精制装置、航煤加氢装置动态跟踪原料性质,及时做好优化调整工作。4月份,针对原料颗粒物较少,装置原料过滤器运行良好的实际,装置适时将反冲洗周期由原来的0.5小时至4小时一次调整为12小时一次,4月装置氮气用量同比下降42.71%。
加氢处理装置强化精细管理,根据用氮情况,以降低原料过滤器反冲洗频次作为突破口,将原料从罐区倒罐后再送装置,减少颗粒物带入原料过滤器;根据装置原料性质及时优化调整,逐步将过滤器运行周期由60分钟/次延长至120分钟/次。4月份,加氢处理装置氮气用量同比下降17.54%。