近日,广州石化2号重整装置芳烃分馏单元在检修开工过程中,通过优化开工操作,使塔温和塔压快速达到稳定,将开工至产品合格时间由24小时缩短至18小时,增产二甲苯160吨,可创效近90万元。
前段时间,该装置芳烃分馏单元检修开工,以往开工时二甲苯塔垫油采取从上游引C7+组分进入塔底的方式,C7+组分进入二甲苯塔建立循环后将并入汽油排出。由于组分较轻,容易导致塔温和塔压波动,调整至平稳需花费较长时间。
为缩短该单元的开工过程,装置技术人员经过反复探索和评估后,提出了反向垫油的“金点子”,让垫油流程“倒着走”。在公司和相关部门的协调配合下,装置采取“反向垫油”方式,优化开工步骤,采取直接从罐区反引C9+组分进二甲苯塔塔底的垫油方式,将开工过程各参数的波动降至最低。
此次“反向垫油”方式,将开工时间缩短了6小时,既提升了经济效益,又减少了C7+组分物料的损失,一增一减创效明显。