“各项调试数据均达到原有技术要求,不仅维修周期缩短,还节约费用45万元。”12月25日,在兰州石化公用工程二部,工程师仲小锐看着回装好的J105空压机,算了一笔账。
这是一台美国库伯公司TA6000型离心式压缩机。今年,兰州石化以技术攻坚为抓手,顺利完成这台进口压缩机的国产化检修,大幅降低了维修成本,缩短了设备停机时长。
兰州石化公用工程二部空压水处理区域空压站共有5台离心式空气压缩机,其中4台为阿特拉斯ZH型进口空气压缩机机组,1台为美国库伯TA6000型离心式压缩机机组。长期以来,类高端压缩机的核心维修技术与备件受制于原厂垄断和封锁,维护周期长且费用高。
为破解这一难题,兰州石化将进口压缩机国产化维修列为重点攻关项目。攻坚过程中,技术人员逐项分析问题,验证压缩机检修的可行性方法;同时,团队广泛开展市场调研,选定具备资质的国内维修单位,共同编写技术要求和国产化维修方案。维修工作启动后,兰州石化技术人员与国内检修团队协同作业,严格对标原厂标准,先后完成三级转子清洗检测与动平衡校验,更换全部轴承、密封件及空冷器芯,并对仪表控制系统进行了全面升级改造。