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沙钢永兴炼钢厂精炼电耗实现“三连降” 创近年来最好水平
日期:2026-06-11
    近日,沙钢永兴公司炼钢厂喜讯传来,通过多措并举、精准发力,今年3-5月份,该厂精炼电耗指标连续实现稳步下降,其中5月份指标达到31.56kwh/t,刷新近五年来该项指标的最好水平,当月实现创效43.83万元,为公司降本增效注入了强劲动能。
 
    据了解,精炼电耗是炼钢厂降本增效的核心顽固性指标,受转炉出钢质量、钢水温降、工序匹配、现场钢包周转等多重变量叠加影响,可控难度大,长期制约着生产成本深度压降。今年以来,炼钢厂紧盯“成本一流、指标一流”目标,将精炼电耗作为重点攻关方向,成立专项攻坚小组,围绕工艺优化、操作标准化、设备管理精细化等方面系统施策,全面挖掘降耗潜力。
 
    在项目攻关初期,该厂先后采取提升转炉出钢温度、严控在线钢包周转数量等常规手段开展治理,但受工况复杂、钢种切换频繁、工序衔接波动等客观因素影响,改善效果极不明显,电耗降幅有限、指标难以突破,专项攻关一度陷入停滞,充分凸显了精炼电耗治理容错空间小、常规方法难以突破的技术难点。
 
    面对攻坚困局,炼钢厂精准剖析问题根源,摒弃粗放治理模式,自今年2月起实施深层次、高精度工艺攻坚。针对转炉终点波动大、精炼微调耗时多的核心难题,全员压实标准化操作,反复校核冶炼参数、稳定生产节奏,通过长期持续攻坚,成功将转炉目标样达标率稳定控制在90%以上,从源头严控钢水成分、温度偏差,大幅减少精炼炉二次微调、补热作业,有效杜绝无效电耗浪费。
 
    同时,该厂聚焦钢水温降损耗短板,全面强化钢包、中间包砌筑质量管理,细化耐材施工标准,优化纳米保温层铺设工艺,克服高温作业受限、施工精度严苛、整改窗口期短等诸多困难,最大限度降低钢水转运、静置过程中的热量流失,稳步提升精炼升温效率,为电耗持续优化筑牢坚实工艺基础。
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